Originariamente inviato da Katana13
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Ciao a tutti, allora, è stato possibile testare il tricottero baronpilot 2 giorni fa in giardino; tutto andava per il meglio, sempre in modalità acro, si poteva cominciare a ragionare con il discorso del PID per perfezionare la stabilità, una bella soddisfazione insomma, un volo tranquillo in giardino senza sorprese.
Ah, una cosa , devo le scuse a Ciskje, rispetto all'ultimo post di prima delle ferie, aveva ragione Ciskje, non vi erano problemi di ricezione della radio causati da altro hardware o dal software ma semplicemente la radio difettosa, molto scarsa in ricezione (la Corona RP8D1 appena arrivata, quella nuova a 9 canali, vedremo se è riparabile). Quindi cambiata la radio risolti i problemi di ricezione.
Poi purtroppo il fatto.
Prima era già successo che si sentisse il o i motori andar su di giri ma solo per un attimo, diciamo 0,1-0,2 secondi, e questo non aveva causato alcun problema reale.
Poi ad un certo punto durante il volo tranquillissimo ecco che improvvisamente i motori vanno a palla per quasi 1 secondo, il baronpilot che sale, si capovolge e lì ovviamente non c'è stato molto da fare, essendo già quasi a terra è caduto con qualche danno, un braccio rotto e l'asse di 1 motore stortato.
Adesso è già tutto riparato e pronto per nuove prove ma davvero, sarebbe meglio ripartire solo con il problema dell'"impazzimento" in qualche modo affrontato.
Grazie, ciao.
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