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ciao blade...rudi sei un balordo ahahah
si ho gia volato e va molto bene,circa 18 min di autonomia a pieno carico,l'unica cosa e' che nn riesco a levarmi di mezzo delle oscillazzioni che ha sul roll anche se molto poche ma nn variano cambiando i parametri...appena installata la 5.18 in gps e' andato fuori controllo ed ho fatto fatica a riportarlo a terra...adesso devo riprovare con la 5.16 ma qui nevischiera' tutta settimana e sn fregato...
Vivo e vegeto Saluti anche da parte mia
ho visto le foto , bello , già volato?
PS con le eliche che hai montato sono le 13x4 vero? le altre grigie inbustate non ti servono
la 5.18 non ha problemi di mantenimento della posizione, per il momento sono solo a rischio gli 8copter
comunque non mi sposto dalla 5.16 come ho gia detto
Ragazzi il mio V Okto con wookongM è appena collassato!
Sono nervosissimo, calmatemi altrimenti vado in china e do fuoco all'azienda!
Mentro ero in AttiGPS improvvisamente non rispondeva più ai miei comandi, ha fatto una specie di GoHome mentre cercavo di farlo scendere, ma restava in quota e no ne voleva sapere di calare. Dopo alcuni secondi di hovering ho visto i motori rallentarsi e poi fermarsi del tutto.
Ragazzi un disastro, rotti due motori ke mi sembra abbiano gli assi piegati, gimbal spaccato, 3 eliche danneggiate, 2 supporti motori rotti, prolunga della GoPro spezzata ed infine anche due bracci del frame piegati!
L'unica cosa rimasta intatta è la wookong ke non si è mossa proprio. Neanche il gps, così esposto su quel piedistallo, lui unico e solo intatto al suo posto non si è accorto di nulla!
Il tutto in un minuto di volo! Premetto ke da stamattina avevo già fatto un oretta di volo senza problemi, anzi ero compiaciuto e soddisfatto dei risultati ke potevo ottenere con questa elettronica.
A questo punto mi sa che mi ritiro dal settore, questi giocattolini non sono per nulla affidabili, anche perchè le saldature e le connessioni sono tutt'ora al loro posto insomma il mio errore non sembra ci sia stato, ma non sia mai fosse accaduto durante qualche lavoro oltre la figura di m**** sicuramente avrei potuto far male qualcuno, e non perchè io sia stato poco prudente, ma perchè il drone avrebbe potuto prendere qualunque direzione prima di precipitare.
PS: firmware aggiornato ieri da 5.18 a 5.20 (stavo provando, ma dopo un ora di volo credevo fosse terminato il periodo di test)
scrivetemi cosa ne pensate dell'evento.
Ultima modifica di lukyrecord; 24 febbraio 13, 17:37.
no, è stato tutto così veloce!
Poi in realtà quando ho visto che si era messo in hovering mi sono tranquillizzato e credevo di riuscire a farlo scendere, ma proprio in quel momento si è lanciato giù!
Ragazzi il mio V Okto con wookongM è appena collassato!
Sono nervosissimo, calmatemi altrimenti vado in china e do fuoco all'azienda!
Mentro ero in AttiGPS improvvisamente non rispondeva più ai miei comandi, ha fatto una specie di GoHome mentre cercavo di farlo scendere, ma restava in quota e no ne voleva sapere di calare. Dopo alcuni secondi di hovering ho visto i motori rallentarsi e poi fermarsi del tutto.
Ragazzi un disastro, rotti due motori ke mi sembra abbiano gli assi piegati, gimbal spaccato, 3 eliche danneggiate, 2 supporti motori rotti, prolunga della GoPro spezzata ed infine anche due bracci del frame piegati!
L'unica cosa rimasta intatta è la wookong ke non si è mossa proprio. Neanche il gps, così esposto su quel piedistallo, lui unico e solo intatto al suo posto non si è accorto di nulla!
Il tutto in un minuto di volo! Premetto ke da stamattina avevo già fatto un oretta di volo senza problemi, anzi ero compiaciuto e soddisfatto dei risultati ke potevo ottenere con questa elettronica.
A questo punto mi sa che mi ritiro dal settore, questi giocattolini non sono per nulla affidabili, anche perchè le saldature e le connessioni sono tutt'ora al loro posto insomma il mio errore non sembra ci sia stato, ma non sia mai fosse accaduto durante qualche lavoro oltre la figura di m**** sicuramente avrei potuto far male qualcuno, e non perchè io sia stato poco prudente, ma perchè il drone avrebbe potuto prendere qualunque direzione prima di precipitare.
PS: firmware aggiornato ieri da 5.18 a 5.20 (stavo provando, ma dopo un ora di volo credevo fosse terminato il periodo di test)
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