Originariamente inviato da simone76
Visualizza il messaggio
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
MultiWii Quad! Alternativa ad Aeroquad/Baronpilot con sensori wii
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioContinuo ormai il mio periodico lavoro di segnalazione nuove cinesate a basso prezzo, questa è l'ultima novità da HK:
MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module
Stavolta mi hanno ascoltato e invece dell' ublox hanno messo l'mtk3329, + il solito atmega2560. Si sono pure inventati una disposizione un po' più "larga" per le spinette... mah.... (fare un pcb doppia faccia e mettere sotto l'mcu, no eh? troppa grazia!!! )
Ovviamente per il gps non hanno ancora realizzato che un minimo di groundplane aiuta....eh, vabbè.
Lo vendessero anche a parte il gps ci avrebbero fatto un favore, comunque sono sempre 60 dollari.
Oh, io ve la segnalo, ma voi sapete che non dovete comprarvela, perchè c'è il vecchio atmega che non ci piace più, e invece noi le vogliamo con l'stm32.
Bluetooth RF Wireless Serial Module RS232 With Backplane TTL
eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
E scaricata questa APP
https://play.google.com/store/apps/d...=search_result
Adesso consigli per come configurarla settarla collegare il modulo BT
appena mi arriva che FW metterci SU diciamo inizio a provarla con config
Quadicottero a X per poi passare ad Esacottero a X
Nesun altro in forum ha comprato questa scheda cosi da scambiarci
info si come usarla settarla
Grazie
Commenta
-
Originariamente inviato da dea90 Visualizza il messaggioAllora sicuro è quello il problema, con le 9x6 quella scheda non l'ho provata ma la crius montata sull'altro quadri identico e le gemfan 9x5 andava decisamente bene anche di default....boh devo provare a mettere peso e vedo che fa
Io sul quad che pesa 1077 gr sto utilizzando motori da 1200 KV e per farli "respirare" ho smontato le eliche 10x4,7 e sto usando le 8x6.
Decollo a 1/3 di gas e stabilizzo (senza vento) a meno di metà con un effetto molto più morbido di quello che avevo con le eliche precedenti.
Zavorrare non mi sembra una grande idea...
Claudio
Commenta
-
Originariamente inviato da ClaudioALPHA21 Visualizza il messaggioScusa ma hai provato a leggere sul thread Nuova MultiWii/Megapirate ALL IN ONE PRO v1.0 i miei post 597 e 654 relativi all'importanza del telaio ma anche delle eliche?
Io sul quad che pesa 1077 gr sto utilizzando motori da 1200 KV e per farli "respirare" ho smontato le eliche 10x4,7 e sto usando le 8x6.
Decollo a 1/3 di gas e stabilizzo (senza vento) a meno di metà con un effetto molto più morbido di quello che avevo con le eliche precedenti.
Zavorrare non mi sembra una grande idea...
ClaudioMaster of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
Commenta
-
simone76
Originariamente inviato da ClaudioALPHA21 Visualizza il messaggioZavorrare non mi sembra una grande idea...
Commenta
-
Originariamente inviato da dea90 Visualizza il messaggioIl telaio è commerciale quindi se non è perfetto lui...
Ero sicuro di avere un frame perfetto ma quando ho usato un proiettore laser montato su uno stativo professionale ed ho proiettato una croce sul mio telaio "quasiperfetto" ho scoperto che non tutti e 4 gli angoli erano esattamente di 90° e che gli assi motore non erano esattamente paralleli fra di loro ed ortogonali al piano dei giro.
Intervenendo su questi difetti la musica é drasticamente cambiata.
Claudio
Commenta
-
Originariamente inviato da ClaudioALPHA21 Visualizza il messaggioNon credo che il fatto di essere "commerciale" sia una garanzia di stabilità. Te lo dico per esperienza: spesso ad occhio non si notano piccole differenze.
Ero sicuro di avere un frame perfetto ma quando ho usato un proiettore laser montato su uno stativo professionale ed ho proiettato una croce sul mio telaio "quasiperfetto" ho scoperto che non tutti e 4 gli angoli erano esattamente di 90° e che gli assi motore non erano esattamente paralleli fra di loro ed ortogonali al piano dei giro.
Intervenendo su questi difetti la musica é drasticamente cambiata.
ClaudioMaster of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
Commenta
-
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggio@magnetron
@claudio
Con le schede 328 il GPS si puó collegare solo sul bus I2C e quindi, come vorrei fare io, utilizzare la schedina NAV I2C che converte il protocollo seriale del GPS CN-06 in una interfaccia I2C
Luciano
a proposito poi ha funzionato?
Perchè vorrei ripristinare la mia vecchia Crius con il vecchio GPS, ordinarne uno nuovo da RCTimer assieme a NAV12C e "convincermi" a smontare da AIOPro la MW per montare MultipiratesNG ...
Mi convinci?
Grazie, Claudio
Commenta
-
Sono alle prese con un problema strano che non mi è mai capitato.
Ho modificato un vecchio quadricottero che monta una FreeImu 0.4.1 di Fabio Varesano, della quale utilizzavo solo i giroscopi, inserendo il Gps e attivando accellerometri e barometro.
La versione del firmware è la r1129.
Volo con i giroscopi tutto bene, aggiunto gli accellerometri sempre tutto bene, poi ho inserito il barometro e qui il quadri schizza verso l'alto a notevole velocità mantenendo un assetto perfetto.
Dopo molte prove controllando i Pid, che non dovrebbero centrare nulla, e tutto quello che potevo con L 'Android (non avevo dietro il PC) ho pensato che il barometro, che non avevo mai utilizzato, fosse ciucco e quindi ho riposto il quadri e mi son messo a volare con altro.
Arrivato a casa ho subito collegato il tutto al PC e con la GUI di Magnetron1 ho acceso i motori, accellerato e qui mi aspettavo che il baro desse segni di follia, invece lui se ne stava tranquillo nei +/- 10 cm, ho inserito il barometro ed anche qui i motori continuano a girare tranquillamente senza incrementi di quota o cambiamenti tiro.
Ho rifatto le prove piu volte sia al campo che a casa ed ora non so piu cosa pensare, avete qualche suggerimento ?Sergio
(GTE - Torino)
Commenta
-
Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggioSono alle prese con un problema strano che non mi è mai capitato.
Ho modificato un vecchio quadricottero che monta una FreeImu 0.4.1 di Fabio Varesano, della quale utilizzavo solo i giroscopi, inserendo il Gps e attivando accellerometri e barometro.
La versione del firmware è la r1129.
Volo con i giroscopi tutto bene, aggiunto gli accellerometri sempre tutto bene, poi ho inserito il barometro e qui il quadri schizza verso l'alto a notevole velocità mantenendo un assetto perfetto.
Dopo molte prove controllando i Pid, che non dovrebbero centrare nulla, e tutto quello che potevo con L 'Android (non avevo dietro il PC) ho pensato che il barometro, che non avevo mai utilizzato, fosse ciucco e quindi ho riposto il quadri e mi son messo a volare con altro.
Arrivato a casa ho subito collegato il tutto al PC e con la GUI di Magnetron1 ho acceso i motori, accellerato e qui mi aspettavo che il baro desse segni di follia, invece lui se ne stava tranquillo nei +/- 10 cm, ho inserito il barometro ed anche qui i motori continuano a girare tranquillamente senza incrementi di quota o cambiamenti tiro.
Ho rifatto le prove piu volte sia al campo che a casa ed ora non so piu cosa pensare, avete qualche suggerimento ?
Commenta
-
Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggiomhmuu questa mi è nuova, il primo pensiero va sulle condizioni climatiche, non è che il freddo tira brutti scherzi al sensore? è coperto con una spugnetta per evitare false letture dovute a spostamenti d'aria?
Ho pensato anche al freddo, ma non dovrebbe centrare nulla, al limite il sensore potrebbe dare una quota non corretta ma lui dovrebbe comunque mantenerla.
Si comporta come un Idle-up nell'elicottero solo che le eliche essendo a passo fisso all'aumento di giri del motore lui reagisce salendo perfettamente livellato.
Mi sarei però aspettato di riscontrare questo comportamento anche nelle barre motore della GUI ma qui sembra non succedere niente.
Oggi rifarò tutte le prove con la GUI.Sergio
(GTE - Torino)
Commenta
-
Originariamente inviato da ClaudioALPHA21 Visualizza il messaggioCiao Luciano,
a proposito poi ha funzionato?
Perchè vorrei ripristinare la mia vecchia Crius con il vecchio GPS, ordinarne uno nuovo da RCTimer assieme a NAV12C e "convincermi" a smontare da AIOPro la MW per montare MultipiratesNG ...
Mi convinci?
Grazie, Claudio
Luciano
Commenta
-
Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggio...i ho inserito il barometro e qui il quadri schizza verso l'alto a notevole velocità mantenendo un assetto perfetto.
....avete qualche suggerimento ?
Commenta
-
Originariamente inviato da saviothecnic Visualizza il messaggioIo ho ordinata 5gg fa spero a breve arriva ho anche preso questo modulo BT
Bluetooth RF Wireless Serial Module RS232 With Backplane TTL
eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
E scaricata questa APP
https://play.google.com/store/apps/d...=search_result
Adesso consigli per come configurarla settarla collegare il modulo BT
appena mi arriva che FW metterci SU diciamo inizio a provarla con config
Quadicottero a X per poi passare ad Esacottero a X
Nesun altro in forum ha comprato questa scheda cosi da scambiarci
info si come usarla settarla
Grazie
l'ho presa anch'io ma ancora sto muovendo i primi passi e non ti saprei aiutare
nel frattempo ti consiglio un paio di 3d in inglese
MultiWii on HK MultiWii Mega Board WITH MTK 3329 GPS - RC Groups
MegaPirate NG on HK MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module - RC Groups
credo che siano utilissimi
magari ci si risente tra qualche settimana!
Commenta
-
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioMi era capitato qualcosa di simile. Io avevo risolto rifacendo completamente il setup dei PID del barometro con la solita procedurina: P=0 I=0 aumentare D partendo da 10 fino a quando il quad non si stoppa in salita attivando il baro, ecc.
Misteri dell'elettronica.Sergio
(GTE - Torino)
Commenta
Commenta