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BaronPilot - Autostabilizzatore Molto Economico

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  • Savle a tutti ..
    sono nuovo di questa sezione .. ( potrei sparare ingenuamente qualche caxxata )

    dopo essermi letto questo lugo e interessante post sto recuperando la componentistica per un quadricopter ( per fare qualche ripresa ed eventualemnte fpv, no acro) ovviamente Baron

    volevo chiedere quale è una lunghezza +- ottimale dei bracci per una buona stabilità... meno vibrazioni e /o risonanze utilizzando i classici turnigy indicati?

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    • 50cm, più lunghi sarebbe ancora meglio ma poi non ti entra in auto.
      (nulla vieta di farlo di 30 e sacrificare un po' la stabilità).
      Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.

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      • ottimo grazie
        mi metto all' opera

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        • oggi il tricottero ha funzionato

          la modalità acro sembra molto buona mentre a stabilizzarsi non ce la fa pur tentando diversi settaggi con VS
          idee?
          dovremmo comunque vederci domenica

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          • info compatibile teensy o teensy++

            vista la "carestia" di teensy o teensy++ c'è una alternativa compatibile?

            esempio questo?

            AT90USB162 USB Dev Board; AT90USBKey Teensy PSGroove su eBay.it Electronic Components, Electrical Test Equipment, Business Industrial

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            • Originariamente inviato da ciskje Visualizza il messaggio
              Lo switch lo metterei stable/acro
              Accensione motori in basso a sinistra (girano al minimo)
              Spegnimento in basso a destra (o il contrario).
              Che ne dite?
              Il selettore a tre posizioni è meglio per chi può permetterselo.

              Infatti la selezione effettuata attraverso lo spostamento degli stick alle estremità comporta i seguenti svantaggi:

              1-non è possibile cambiare selezione senza influire sull'assetto di volo, quindi difficile o impossibile l'uso durante il volo;
              2- in caso di trimmatura ampia (il baronpilot attuale non consente di trimmare da programma) i comandi da stick possono risultare fuori range e quindi non funzionare più (a me è successo durante le prove stamattina).

              Quindi propendo per il selettore a 3 posizioni: stand-by; acro;stabile.
              Eventualmente entrambe le cose.

              W il baronpilot

              Ciao
              http://perry-piermaria.blogspot.com/

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              • Ciao,
                il baronpilot ha ormai superato le scuole elementari; vola piuttosto bene anche in modalità stabile, tuttavia i comandi degli stick dopo alcunie decine di secondi cominciano a far fatica a non solo a dirigere agevolmente il tricottero ma addirittura a mantenerlo fermo. Questo, a quanto pare, accade in particolare quando si abbassa molto il valore P del PID (nel mio caso son dovuto scendere a 0.6.
                Cercando nel programma ho trovato le righe seguenti. Forse diminuendo i numeri con valore 10 a denominatore nelle righe seguenti della parte "MIXING" si può aumentare la reattività del tricottero baronpilot nella modalità stabile? (non vorrei fare una czzt.).

                ele=pid( &acroPitch, dt,-channelIn[ELE]/10, g.p); // max 83 deg/s
                ail=pid( &acroRoll, dt,-channelIn[AIL]/10, g.r);
                rud=pid( &acroYaw, dt, channelIn[RUD]/4, g.y); // max 250 deg/s

                perchè a questo punto sembra che il problema maggiore di baronpilot, riscontrato anche da altri membri del forum su RCgroups, sia proprio la reattività troppo bassa.

                E' consigliabile tale prova? E per la modalità acro?

                Grazie, ciao
                http://perry-piermaria.blogspot.com/

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                • Diversamente dall'ultimo messaggio, ecco le righe da modificare

                  iele=(-channelIn[ELE])/15.0;
                  iail=(-channelIn[AIL])/15.0;

                  mettere ad esempio 7 al posto di 15. Così

                  iele=(-channelIn[ELE])/7.0;
                  iail=(-channelIn[AIL])/7.0;


                  dovrebbe funzionare. Io ho provato e sembra che adesso risponde.
                  Naturalmente bisogna ricompilare e ricaricare su arduino (serve anche cancellare la Eprom con EE? Nel dubbio l'ho fatto).

                  Ciao!
                  http://perry-piermaria.blogspot.com/

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                  • allora Francesco, il tuo BP per me ha una filosofia di stabilità unica......
                    fatte prove e riprove il BP non è per il volo acrobatico, bensì per uno più stabile e docile.
                    In effetti però manca un pò di reattività che completerebbe l'opera.
                    Perchè non indicare dove modificare o fare una release un pò più reattiva?
                    Per il SW di config in effetti sono due parametri che una volta settati non si toccano più.... La GUI è solo una questione di comodità, ma non e indispensabile.

                    attendo una V54 Frizzante.........

                    Ciao.
                    T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX

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                    • Sto lavorando su alcune GROSSE modifiche, una in particolare presa dal MultiWii, la gestione della RX.

                      Per la "reattività" devo prima terminare un quadri nuovo e poter provare la nuova ruotine RX.

                      La GUI verrà subito dopo.

                      Poi si comincia sul serio a sfruttare il teensy, ho già comprato bussola elettronica, radar ad ultrasuoni, e GPS.

                      Avessi più tempo...
                      Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.

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                      • intanto ti riconfermo che il BP è stabilissimo... oggi in condizioni di vento non indifferente si è comportato benissimo..... a presto posterò dei video...

                        per la reattività ho fatto delle modifiche al codice:

                        if (enableMode)
                        {
                        if (stableMode)
                        {
                        #ifdef ACCELEROMETER
                        float speedp,speedr;

                        float iele,iail;

                        iele=(-channelIn[ELE])/7.0; //15
                        iail=(-channelIn[AIL])/7.0; //15
                        speedp = pid( &stabPitch, dt,iele,a.pitch); // max 10 deg
                        speedr = pid( &stabRoll, dt,iail,a.roll);
                        rud = pid( &stabYaw, dt, channelIn[RUD]/4, g.y);

                        ele=pid( &acroPitch, dt,speedp, g.p);
                        ail=pid( &acroRoll, dt,speedr, g.r);
                        #endif
                        #ifdef ADVANCED
                        thr=channelIn[THR]*3/5;
                        #else
                        thr=channelIn[THR];
                        #endif
                        }
                        else
                        {
                        ele=pid( &acroPitch, dt,-channelIn[ELE]/7, g.p); // 10 max 83 deg/s
                        ail=pid( &acroRoll, dt,-channelIn[AIL]/7, g.r); // 10
                        rud=pid( &acroYaw, dt, channelIn[RUD]/4, g.y); // max 250 deg/s
                        #ifdef ADVANCED
                        thr=channelIn[THR]*3/5;
                        #else
                        thr=channelIn[THR];
                        #endif
                        }
                        }
                        else // DISABLED DOWN
                        {
                        ele=0;
                        ail=0;
                        rud=0;
                        thr=-500;

                        acroPitch.integral=0;
                        acroRoll.integral=0;
                        acroYaw.integral=0;

                        stabPitch.integral=0;
                        stabRoll.integral=0;
                        stabYaw.integral=0;
                        }

                        Sembra in effetti che qualcosa ha fatto.
                        Effetti collaterali?

                        Ciao.
                        T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX

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                        • altri test

                          Ciao,
                          dopo tante prove e dopo una breve e discreta presentazione dello stato di funzionamento del tricottero baronpilot da me fatta all'FPVday 2010, in seguito a diversi confronti effettuati con gli altri appassionati ho deciso di provare il software Multiwii.
                          Il risultato è stato immediatamente incoraggiante. Per cui per il momento le prove proseguono con il progetto proposto da Alexinparis e Johexp (in Italia).
                          Nulla toglie che sarà possibile ritornare a baronpilot, per cui terrò d'occhio il forum ed il sito in attesa di novità.
                          Ciao a tutti e grazie
                          http://perry-piermaria.blogspot.com/

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                          • Originariamente inviato da Perryosio Visualizza il messaggio
                            Ciao,
                            dopo tante prove e dopo una breve e discreta presentazione dello stato di funzionamento del tricottero baronpilot da me fatta all'FPVday 2010, in seguito a diversi confronti effettuati con gli altri appassionati ho deciso di provare il software Multiwii.
                            Il risultato è stato immediatamente incoraggiante. Per cui per il momento le prove proseguono con il progetto proposto da Alexinparis e Johexp (in Italia).
                            Nulla toglie che sarà possibile ritornare a baronpilot, per cui terrò d'occhio il forum ed il sito in attesa di novità.
                            Ciao a tutti e grazie
                            Nessun problema, mi spiace non esserci stato proprio perché con un confronto sarebbe stato piu' semplice capire cosa vuol dire 'incoraggiante' e porre rimedio al metodo di funzionamento .
                            Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.

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                            • ciao Francesco,

                              qualcuno dice che i valori I e D messi a Zero annullano il lavoro di stabilizzazione/correzione e il sistema si comporta come una semplice configurazione con soli Gyro....
                              I tuoi valori di default hanno I e D a 0, ma in volo le correzioni e stabilizzazioni avvengono tranquillamente.

                              Sommo, ci illumini? Grazie.
                              T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX

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                              • Originariamente inviato da leonking Visualizza il messaggio
                                ciao Francesco,

                                qualcuno dice che i valori I e D messi a Zero annullano il lavoro di stabilizzazione/correzione e il sistema si comporta come una semplice configurazione con soli Gyro....
                                I tuoi valori di default hanno I e D a 0, ma in volo le correzioni e stabilizzazioni avvengono tranquillamente.

                                Sommo, ci illumini? Grazie.
                                La p é la parte principale di stabilizzazione, la i corregge gli offset e la d é meglio non usarla (compensa le esagerate correzioni).
                                Rimango in attesadelle modifiche alla multiwii.
                                Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.

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