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Hubsan H502E / H502S il primo Brushed con "GPS"

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  • Grazie per le info Drone!

    ho letto qualcosa del 2016 che diceva che per il H501S c'era un difetto sul controller.. in cui il connettore dove agganciatal'antenna video non conduceva... dando un range di 10 metri... domani provo a smontare il controller e vedere con un tester.

    ieri sera comunque ho flashato l ' H502S con il firmware aggiornato (20 giugno da che ho capito) H502S-FC-V2.1.37(New board ) .. e dell' LCD drivers (1.3.4)
    .. e poi ho fatto alcune prove anche con il flash del controller.. per prima l'ultima versioen moddata russa H901A-V4.2.24-RHE-MaxPower-Colors.hbs (che presentava la mancanza dell'indicazione della batteria del controller) .. poi con la H901A-V4.2.22 .. (per vedere se cambiava qualcosa sul fatto del video.. e sul fatto che a fatica prende 6 satelliti quando va bene..) poi ho messo H901A-V4.2.24-RHE-MaxPower chedovrebbe cmq portare la potenza del controller a 56mW al posto dei 1.8mW (come per la Colors citata sopra) ... ma non ho visto differenze di sorta nel volo del H502S...

    tra l'altro sembra un difetto comune a tutti che il controller prende a malapena i 6 satellitti (in italia) ...ieri sera prendevo 5-6 satelliti alle 22:00.. stamattina in luogo aperto (tempo sereno) alle 11:00 prendeva al max 3... (nessuna variazione di firmware avvenuta nel frattempo) per questa cosa esiste un qualche tipo di modifica per migliorare il GPS del controller?

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    • Originariamente inviato da anpast Visualizza il messaggio
      Drone grazie per la testimonianza, quanti voli ti sono durati i motori ?
      Circa una 60ina.. La cosa un pò strana e che i motori (entrambi A) mi hanno mollato assieme.
      Però considera che lo sto conoscendo ora, tante malizie le apprendo mano mano che lo provo.. Mi sono accorto di un'altra cosa importante (parlo per l'H502S) se ce vento e si vola con GPS attivo i motori sforzano maggiormente per cercare di tenerlo fermo in posizione infatti al rientro sono molto più caldi di un semplice volo in assenza di vento, come anche la durata del volo diminuisce perchè c'è un maggior consumo di batteria...
      Adesso per dire ho il motore anteriore SX che inizia far rumori più forti, lo sto tenendo d'occhio e fino a quando le eliche facendole girare a mano in entrambi i sensi sono libere non mi preoccupo .. Se poi il rumore dovesse aumentare magari lo smonto e gli dò una pulità, avrebbero dovuto studiarlo più semplice nell'apertura un pò meno viti!

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      • Originariamente inviato da Davy Bartoloni Visualizza il messaggio
        Grazie per le info Drone!

        ho letto qualcosa del 2016 che diceva che per il H501S c'era un difetto sul controller.. in cui il connettore dove agganciatal'antenna video non conduceva... dando un range di 10 metri... domani provo a smontare il controller e vedere con un tester.

        ieri sera comunque ho flashato l ' H502S con il firmware aggiornato (20 giugno da che ho capito) H502S-FC-V2.1.37(New board ) .. e dell' LCD drivers (1.3.4)
        .. e poi ho fatto alcune prove anche con il flash del controller.. per prima l'ultima versioen moddata russa H901A-V4.2.24-RHE-MaxPower-Colors.hbs (che presentava la mancanza dell'indicazione della batteria del controller) .. poi con la H901A-V4.2.22 .. (per vedere se cambiava qualcosa sul fatto del video.. e sul fatto che a fatica prende 6 satelliti quando va bene..) poi ho messo H901A-V4.2.24-RHE-MaxPower chedovrebbe cmq portare la potenza del controller a 56mW al posto dei 1.8mW (come per la Colors citata sopra) ... ma non ho visto differenze di sorta nel volo del H502S...

        tra l'altro sembra un difetto comune a tutti che il controller prende a malapena i 6 satellitti (in italia) ...ieri sera prendevo 5-6 satelliti alle 22:00.. stamattina in luogo aperto (tempo sereno) alle 11:00 prendeva al max 3... (nessuna variazione di firmware avvenuta nel frattempo) per questa cosa esiste un qualche tipo di modifica per migliorare il GPS del controller?
        A livello firmware non gli ho ancora fatto nulla quindi non saprei dirti se ci possono essere migliorie in merito..
        Per quanto riguarda il trasmettitore, pure il mio viaggia sui 6/7 satelliti mentre il Drone viaggia 99,9% con 11.. Può essere un problema se effettui il Follow Me ma per un volo normale vai tranquillo..

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        • Originariamente inviato da Drone Visualizza il messaggio
          Se poi il rumore dovesse aumentare magari lo smonto e gli dò una pulità, avrebbero dovuto studiarlo più semplice nell'apertura un pò meno viti!
          stavo pensando di fare 4 tagli sulla parte superiore della scocca a circa 4 centimetri dai motori (rinforzando la parte sotto.. che rimarrebbe intatta per mantenere un po di struttura portante)... per poter togliere un motore alla volta senza smontare tutto... (mettendo cmq dei piccoli connettori per attaccare e staccare l'alimentazione dei motori senza dover far saldature sui cavi della scheda madre. (si puo chiamare scheda madre?)

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          • Aggiornamento del mattino: staccata l'antenna standard biquad , rispelato i fili, risaldati per evitare che fossero uniti assieme, rimpiazzato la basetta per circuiti stampati con unvero pezzo di rame.. rimontata con un inclinazioen adeguata a come uso io il radiocomando, e aggiunto (come suggerito in un video youtube) un ostacolo anti disturbo in alluminio tra le 2 antenne.. per il momento provando in citta (senza volo) da 10 metri sono arrivato a 30 (non potevo andare oltre mantenendo in vista il drone) .. speriamo bene. (ho anche tolto le parti in metallo del vano batterie.. visto che uso la LIPO.. magari potrebbero indebolire la ricezione GPS del telecomando... che penso sia il modulo in basso)

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            • Originariamente inviato da Davy Bartoloni Visualizza il messaggio

              stavo pensando di fare 4 tagli sulla parte superiore della scocca a circa 4 centimetri dai motori (rinforzando la parte sotto.. che rimarrebbe intatta per mantenere un po di struttura portante)... per poter togliere un motore alla volta senza smontare tutto... (mettendo cmq dei piccoli connettori per attaccare e staccare l'alimentazione dei motori senza dover far saldature sui cavi della scheda madre. (si puo chiamare scheda madre?)
              Se fosse fattibile non sarebbe una brutta idea, anzi..... Se ci riesci metti un video non è detto che possa tornare utile ad altri
              Al momento non ho soluzioni per questo problema in quanto questo Drone sembra studiato per restare così com'è.. Secondo me avendo maggior accortezza nell'uso si riesce a dargli più vita a questi motori che sono davvero microscopici e tutto sommato fanno fin troppo. La mia idea e di imparare quanto più posso da questo modello per poi passare ad altri modelli..

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              • Originariamente inviato da Davy Bartoloni Visualizza il messaggio
                Aggiornamento del mattino: staccata l'antenna standard biquad , rispelato i fili, risaldati per evitare che fossero uniti assieme, rimpiazzato la basetta per circuiti stampati con unvero pezzo di rame.. rimontata con un inclinazioen adeguata a come uso io il radiocomando, e aggiunto (come suggerito in un video youtube) un ostacolo anti disturbo in alluminio tra le 2 antenne.. per il momento provando in citta (senza volo) da 10 metri sono arrivato a 30 (non potevo andare oltre mantenendo in vista il drone) .. speriamo bene. (ho anche tolto le parti in metallo del vano batterie.. visto che uso la LIPO.. magari potrebbero indebolire la ricezione GPS del telecomando... che penso sia il modulo in basso)
                A questo punto sembrerebbe un difetto, capita purtroppo che nascano così. Ho visto alcuni video dove arrivano ko del tutto. E immagina un reso in Cina
                Però te la stai cavando bene, con le dovute modifiche sicuramente riuscirai a sistemare il problema sei gia' sulla buona strada..
                Io oggi ho avuto una strana anomalia, lo fatto decollare (dopo aver atteso i soliti 6 satelliti) e a 2 metri di altezza me lo son visto precipitare di colpo con conseguenza fuoriuscita del motore. Grazie alle plastiche resistenti son riuscito a risistemarlo ma al successivo volo (provato dentro casa) il Drone e schizzato sul soffitto, sembrava che i comandi non funzionassero più (batteria del radiocomando carica al massimo) dopo qualche secondo a deciso nuovamente di scendere a terra ma fortunatamente lo preso con la mano. Ho ripetuto dei voli ed ora sembra funzionare, ma mi chiedo se fossi stato all'aperto che altezza avrebbe raggiunto per poi sfracellarsi chissà dove.
                Sono solo casi dovuti a qualche interferenza? Boooooo........

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                • Originariamente inviato da Drone Visualizza il messaggio

                  A questo punto sembrerebbe un difetto, capita purtroppo che nascano così. Ho visto alcuni video dove arrivano ko del tutto. E immagina un reso in Cina
                  Però te la stai cavando bene, con le dovute modifiche sicuramente riuscirai a sistemare il problema sei gia' sulla buona strada..
                  Io oggi ho avuto una strana anomalia, lo fatto decollare (dopo aver atteso i soliti 6 satelliti) e a 2 metri di altezza me lo son visto precipitare di colpo con conseguenza fuoriuscita del motore. Grazie alle plastiche resistenti son riuscito a risistemarlo ma al successivo volo (provato dentro casa) il Drone e schizzato sul soffitto, sembrava che i comandi non funzionassero più (batteria del radiocomando carica al massimo) dopo qualche secondo a deciso nuovamente di scendere a terra ma fortunatamente lo preso con la mano. Ho ripetuto dei voli ed ora sembra funzionare, ma mi chiedo se fossi stato all'aperto che altezza avrebbe raggiunto per poi sfracellarsi chissà dove.
                  Sono solo casi dovuti a qualche interferenza? Boooooo........
                  Io ora a parte al primo volo, che in genere lo faccio da un luogo piano (tipo panchina) dopo lo faccio partire tenendolo in mano (direte che e' una cosa rischiosissima da non tentare mai.. ma l'ho visto fare da un tipo che vende motori per l' H502S e vive in una simil foresta...dove e' un casino trovare un posto in piano dove farlo partire) , cosi posso sentire la forza che fa quando gli si da Throttle... (con il mode 2.. tenendo il drone da sotto.. si riescono ad armare i motori senza uccidersi.. e dopo con lo stick di sinistra si da e si toglie gas (tenendo il telecomando con una sola mano.. la sinistra) tenendolo sempre da sotto.. poi lo si lascia andare da solo.)

                  Comunque.. a parte questo... volevo avere la conferma che i dati di settaggio del telecomando NON VENGONO SALVATI (per esempio io devo tutte le volte impostare la sensibility a 60... perche ' di default e' 100) .. non vorrei mai ci fosse una batteria tampone sul retro della scheda madre del telecomando (parte che non ho mai visto)

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                  • confermo che c'e' una batteria sulal sinistra dello stick di sinistra... una 2032 .. devo verificare se magari si e scaricata.

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                    • Originariamente inviato da Davy Bartoloni Visualizza il messaggio
                      confermo che c'e' una batteria sulal sinistra dello stick di sinistra... una 2032 .. devo verificare se magari si e scaricata.
                      Cmq pure il mio radiocomando se setto normal mode al successivo riavvio si reimposta expert mode..

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                      • Originariamente inviato da Drone Visualizza il messaggio

                        Cmq pure il mio radiocomando se setto normal mode al successivo riavvio si reimposta expert mode..
                        Cavolo.. buono a sapersi.. ma a che serve allora la 2032?

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                        • Originariamente inviato da Davy Bartoloni Visualizza il messaggio
                          Cavolo.. buono a sapersi.. ma a che serve allora la 2032?
                          Non ne ho idea
                          Il mio Desire sembra impazzito.. Ultimo volo e partito a raffica ad oltre 170mt non rispondeva ai comandi sono riuscito a tenerlo in posizione solo grazie al tasto di rientro dopodichè a iniziato a scendere piano piano per poi schiantarsi a terra fortunatamente senza danni fisici rilevanti. Nel pomeriggio lo smonto e vedo se i connettori delle antenne stanno ok, spero non sia partito qualche modulo... Grazie ancora al gps son riuscito a portarmi il giocattolino a casa

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                          • Problemi con Desire
                            Quando armo i motori tutto ok ma come inizio a dare un po più di gas c'è un rumore che non mi convince molto, sembra come se uno o più motori (non riesco a capire) sforzino o ancora meglio sembra che la scocca del Drone crea delle vibrazioni provocando parecchio rumore e in effetti si nota pure sulla stabilità del Drone che cambia in altezza salendo continuamente.. Dopo l'ultima avventura lo sto provando dentro casa onde evitare che mi parta come un missile..
                            A questo punto mi viene da pensare che non sia più un problema di interferenza radio ma potrebbe essere un motore non completamente in linea retta .. probabilmente dopo una caduta..
                            E' possibile che con un'inclinazione di 1/2 mm crei questo genere di problema ? Che prove mi consigliate di fare ?

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                            • Originariamente inviato da Drone Visualizza il messaggio
                              Problemi con Desire
                              Quando armo i motori tutto ok ma come inizio a dare un po più di gas c'è un rumore che non mi convince molto, sembra come se uno o più motori (non riesco a capire) sforzino o ancora meglio sembra che la scocca del Drone crea delle vibrazioni provocando parecchio rumore e in effetti si nota pure sulla stabilità del Drone che cambia in altezza salendo continuamente.. Dopo l'ultima avventura lo sto provando dentro casa onde evitare che mi parta come un missile..
                              A questo punto mi viene da pensare che non sia più un problema di interferenza radio ma potrebbe essere un motore non completamente in linea retta .. probabilmente dopo una caduta..
                              E' possibile che con un'inclinazione di 1/2 mm crei questo genere di problema ? Che prove mi consigliate di fare ?
                              Hai fatto il bind? (camera+accensione tenendo telecomando e drone molto vicini)

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                              • Originariamente inviato da Davy Bartoloni Visualizza il messaggio

                                Hai fatto il bind? (camera+accensione tenendo telecomando e drone molto vicini)
                                Dubito sia quello il problema.. Ho ordinato 4 motori nuovi (comprese 4 eliche e 4 viti) ma tempi di consegna molto lunghi 12 set..
                                Ho individuato il motore che da problemi (B ant) nella speranza non sia la centralina a dare i numeri...

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