l'aver visto il solito istruttivo video di Bobo67 su altro 3d (quello della maratona di Torino) dove si vede il suo ottocotterone con Arducopter che, al cambio modalitá, é partito per la tangente, mi fa pensare e cospirare che l'amico di hurricane1, inavvertitamente ed in presenza di condizioni particolari, potrebbe aver scoperto un bug nel software della DJI.
La differenza con il Bobo67 é che il sacrificio dell'ottocotterone é servito a scoprire e risolvere un bug software, mentre sulla piattaforma DJI dovremmo poter aspettare una percentuale di casistica affinché la DJI si accorga del problema e lo risolva.
Forse sto cospirando un pó troppo, peró io cercherei di ricreare le stesse condizioni di volo di quel momento, ed intendo, stesso hardware, motori, esc, stessa radio, stessi parametri ed impostazioni, per vedere se accade di nuovo e verificare questa tesi che spero sia INFONDATA !
Gli altri video dove si vede un multirotore che improvvisamente, senza aver cambiato alcuna modalitá, sballa tutto, non significano nulla perchè potrebbe anche essere un esc che scalda troppo e comincia a funzionare male o altri problemi che non dipendono dalla FC naza o dal GPS.
Ciao - Giuseppe
La differenza con il Bobo67 é che il sacrificio dell'ottocotterone é servito a scoprire e risolvere un bug software, mentre sulla piattaforma DJI dovremmo poter aspettare una percentuale di casistica affinché la DJI si accorga del problema e lo risolva.
Forse sto cospirando un pó troppo, peró io cercherei di ricreare le stesse condizioni di volo di quel momento, ed intendo, stesso hardware, motori, esc, stessa radio, stessi parametri ed impostazioni, per vedere se accade di nuovo e verificare questa tesi che spero sia INFONDATA !
Gli altri video dove si vede un multirotore che improvvisamente, senza aver cambiato alcuna modalitá, sballa tutto, non significano nulla perchè potrebbe anche essere un esc che scalda troppo e comincia a funzionare male o altri problemi che non dipendono dalla FC naza o dal GPS.
Ciao - Giuseppe
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