Ho provato finalmente il quadricottero... L'ho provato in garage nel corridoio condominiale...
Instabile sin dai primi secondi!!!!
Avevo i PID di default, instabile, instabile, instabile. Prima di staccare tende da solo a girare, la coda dal radiocomando risponde. Al momento dello stacco tende subito a derivare da un lato, tipicamente o avanti o indietro tanto che le eliche di dietro hanno sfiorato il terreno...
Ho quindi pensato di abbassare i PID e li ho portati con la componente P a 2 per il roll, a 3 per il pitch e a 5 per lo yaw. Ma è sempre instabile... si stacca già che vuole derivare da una parte. Diciamo che il primo tentativo è andato malissimo...
Avete suggerimenti?
Domani, tempo permettendo riprovo e magari faccio un video che nel caso allego, se però avete qualche dritta da darmi...
grazie.
Instabile sin dai primi secondi!!!!
Avevo i PID di default, instabile, instabile, instabile. Prima di staccare tende da solo a girare, la coda dal radiocomando risponde. Al momento dello stacco tende subito a derivare da un lato, tipicamente o avanti o indietro tanto che le eliche di dietro hanno sfiorato il terreno...
Ho quindi pensato di abbassare i PID e li ho portati con la componente P a 2 per il roll, a 3 per il pitch e a 5 per lo yaw. Ma è sempre instabile... si stacca già che vuole derivare da una parte. Diciamo che il primo tentativo è andato malissimo...
Avete suggerimenti?
Domani, tempo permettendo riprovo e magari faccio un video che nel caso allego, se però avete qualche dritta da darmi...
grazie.
Commenta