Originariamente inviato da morphylive
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Cheerson CX-20 Auto-Pathfinder
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Originariamente inviato da parev Visualizza il messaggioCiao a tutti, a volte succedono delle cose inspiegabili, ad esempio a me dopo un volo in cui ho provato la modalità gps in cui il drone era stabile e subito dopo con la stessa modalità lo stesso schizzava tutto a sinistra e dovevo riprenderlo velocemente per non farlo schiantare...... mah... . Mi è accaduto anche un altro episodio in cui ho avuto una fortuna incredibile a non perdere il drone o fare danni peggiori allo stesso o ad altri: mentre il cx era a quota fortunatamente molto bassa ho sentito i BEEP della RADIO che SI RIAVVIAVA da sola, in quel momento ho perso completamente il controllo e il volatile è letteralmente schizzato verso l'alto e verso destra senza alcuna possibilità di intervenire, per fortuna ero nel mio giardino che è circondato da conifere alte minimo 20 metri dove il drone è andato a schiantarsi, finendo forzatamente la sua corsa, sembrava di sentire un decespugliatore al lavoro e vi assicuro che questo rumore era alquanto raccapricciante Sicuramente, almeno lo spero, il problema dovrebbe essere stato causato da un falso contatto delle pile nel vano batterie del radiocomando, in effetti le linguette di metallo sono fatte veramente di latta, con uno spessore delle lamine veramente ridotto, le quali non spingono molto sui contatti delle pile stesse.
Comunque non scoraggiati, si possono avere anche delle belle soddisfazioni , nel mio caso un esempio è la foto panoramica che allego, in realtà uno screenshot del filmato della sj4000, è visibile il lago Maggiore dal mio paesello a circa 10 km a sud dello stesso, non so a che quota ero ma il cx era proprio piccolino
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Volendo dare una risposta a MarcoVee sul quale possa essere il motivo che genera ipotetici tilt del sistema e relativi disastri, leggendo sul blog di Tesla1856(che è un grande conoscitore di questa macchina e delle versioni dei relativi firmware apm) e che ha sperimentato alcuni bug presenti nella versione 3.1.2 (sarebbe a dire quella che si trova sul quanum nova cx-20) sostiene che siano la causa di quello che lui chiama "randomly kill throttle in flight" e che è stato risolto nelle versioni successive, lui utilizza la versione 3.1.5 di "VinnieRC" , ed ha customizzato vari valori in funzione della sua esperienza e di quella di altri che ormai lo usano senza problemi.
Io ho preso spunto e al momento ho cambiato 2 parametri e domani provo
ho diminuito la sensibilità del picht/rol da 100 a 80
ho diminuito la land_speed da 50 a 40
Vi farò sapere come mi trovo
questo è il link dell'articolo nel suo blog
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Originariamente inviato da liscazza Visualizza il messaggioVolendo dare una risposta a MarcoVee sul quale possa essere il motivo che genera ipotetici tilt del sistema e relativi disastri, leggendo sul blog di Tesla1856(che è un grande conoscitore di questa macchina e delle versioni dei relativi firmware apm) e che ha sperimentato alcuni bug presenti nella versione 3.1.2 (sarebbe a dire quella che si trova sul quanum nova cx-20) sostiene che siano la causa di quello che lui chiama "randomly kill throttle in flight" e che è stato risolto nelle versioni successive, lui utilizza la versione 3.1.5 di "VinnieRC" , ed ha customizzato vari valori in funzione della sua esperienza e di quella di altri che ormai lo usano senza problemi.
Io ho preso spunto e al momento ho cambiato 2 parametri e domani provo
ho diminuito la sensibilità del picht/rol da 100 a 80
ho diminuito la land_speed da 50 a 40
Vi farò sapere come mi trovo
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Originariamente inviato da Sgt Pepper Visualizza il messaggioCiao a tutti.
Posto anche qui perché altrove non mi badano.
Ho una SJ4000 (clone) montata su gimbal.
Attualmente per l'output del video (alla TX) sto usando un cavo microUSB in cui però la microUSB in questione è a "L".
Questa, per intenderci:
SJ4000 Micro USB all'uscita AV FPV Cavo per SJ 4000 telecamera F15787 | eBay
E' molto ingombrante e incoccia con il motore della gimbal, costringendomi a montare la cam in posizione molto decentrata.
Per questo motivo sto cercando un cavo MICRO-USB - AV di quelli "piatti" o "a 90°" tipo questo che però è un MINI-USB:
Goolrc usb 90 gradi av output video & 5 v dc alimentazione bec cavo di ingresso fpv per gopro hero 3 camera in Goolrc usb 90 gradi to av uscita video Caratteristiche: Gopro 3 mini usb a uscita av e cavo di ricarica goprda Parti ed accessori su AliExp
Di cavi così (mi riferisco solo alla parte US ne trovo solo con MINI-USB mentre a me serve la MICRO.
Qualcuno sa dirmi dove posso trovarla?
Grazie.
KITARO, e ci sei batti un colpo!
Sbaglio o tu eri riuscito a trovare il cavo in questione?
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Originariamente inviato da pupone Visualizza il messaggioComplimenti magnifica foto,ecco quello che si può fare con il CX senza spendere migliaia di in droni strasofisticati
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Originariamente inviato da liscazza Visualizza il messaggioVolendo dare una risposta a MarcoVee sul quale possa essere il motivo che genera ipotetici tilt del sistema e relativi disastri, leggendo sul blog di Tesla1856(che è un grande conoscitore di questa macchina e delle versioni dei relativi firmware apm) e che ha sperimentato alcuni bug presenti nella versione 3.1.2 (sarebbe a dire quella che si trova sul quanum nova cx-20) sostiene che siano la causa di quello che lui chiama "randomly kill throttle in flight" e che è stato risolto nelle versioni successive, lui utilizza la versione 3.1.5 di "VinnieRC" , ed ha customizzato vari valori in funzione della sua esperienza e di quella di altri che ormai lo usano senza problemi.
Io ho preso spunto e al momento ho cambiato 2 parametri e domani provo
ho diminuito la sensibilità del picht/rol da 100 a 80
ho diminuito la land_speed da 50 a 40
Vi farò sapere come mi trovo
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CX20 dove acquistare?
Buongiorno a tutti,
Dopo aver letto le interessanti caratteristiche pensavo di acquistare un CX20. HobbyKing ne da disponibili sulla warehouse europa. C'è da fidarsi ? Qualcuno ha recentemente acquistato questo modello da HK o altri fornitori ? Grazie per i consigli.
-- e scusate l'OT(forse)
Francesco
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Originariamente inviato da MarcoVee Visualizza il messaggioOggi ho deciso di smontare i 2 motori che non vanno e di cercare di riparare con colla e nastro adesivo la scocca del cx. Ho visto vari tutorial su internet per quanto riguarda i motori, possono essere i magneti alla interno che si sono staccati e quindi non gira bene.
Ti serve della colla cianoacrilica liquida di buona qualità, rapida ma non troppo...
E poi un pannetto (tipo swiffer) da tagliare a misura.
Usa prima piccole gocce di colla per fissare bene pe parti e dopo con molta perizia, usa il pannetto come il gesso per le fratture, se necessario usa altro materiale plastico leggero, il pannetto quando aderisce e va a contatto con la colla cianoacrilica diventa pietra.
Io ho riparato le staffe di atterraggio e devo dirti che il risultato è perfetto, molto resistente.
Questa tecnica ti può eservire per riparazioni di emergenza anche in campo.
Ciao
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Originariamente inviato da frenk60it Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti,
Dopo aver letto le interessanti caratteristiche pensavo di acquistare un CX20. HobbyKing ne da disponibili sulla warehouse europa. C'è da fidarsi ? Qualcuno ha recentemente acquistato questo modello da HK o altri fornitori ? Grazie per i consigli.
-- e scusate l'OT(forse)
Francesco
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Originariamente inviato da liscazza Visualizza il messaggioMarco se vuoi accettare un consiglio, cè un modo di riparare questo tipo di plastica molto semplice ed efficace..
Ti serve della colla cianoacrilica liquida di buona qualità, rapida ma non troppo...
E poi un pannetto (tipo swiffer) da tagliare a misura.
Usa prima piccole gocce di colla per fissare bene pe parti e dopo con molta perizia, usa il pannetto come il gesso per le fratture, se necessario usa altro materiale plastico leggero, il pannetto quando aderisce e va a contatto con la colla cianoacrilica diventa pietra.
Io ho riparato le staffe di atterraggio e devo dirti che il risultato è perfetto, molto resistente.
Questa tecnica ti può eservire per riparazioni di emergenza anche in campo.
Ciao
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Originariamente inviato da MarcoVee Visualizza il messaggioOggi ho deciso di smontare i 2 motori che non vanno e di cercare di riparare con colla e nastro adesivo la scocca del cx. Ho visto vari tutorial su internet per quanto riguarda i motori, possono essere i magneti alla interno che si sono staccati e quindi non gira bene.
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Originariamente inviato da pupone Visualizza il messaggioLo immaginavo e ti ringrazio della conferma mi dici qualche cosa della telemetria che usi?
Puoi controllare tutto in tempo reale e ti permette di volare in waypoint , e in follow me mode. Un altra grossa comodità e che anche a distanza sai sempre come è rivolto il Drone
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
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Originariamente inviato da morphylive Visualizza il messaggioLa telemetria l ho presa su bg c'è ne sono vari modelli io ho preso quella che include il cavetto per il cellulare.
Puoi controllare tutto in tempo reale e ti permette di volare in waypoint , e in follow me mode. Un altra grossa comodità e che anche a distanza sai sempre come è rivolto il Drone
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