[QUOTE=Spectrum;3802776]Salve a tutti.
Per chi non mi conosce, bazzico da tempo sul forum della Crius, sono di Gorizia e ho 55 anni.
L'altro giorno sono uscito per acquistare un condizionatore e sono tornato a casa con un tricottero (!!!).
Si tratta di un Talon Turnigy dotato di controller KK ver.2
Devo ancora provarlo ma prima volevo chiedere agli esperti come verificare la versione di firmware installata sulla scheda. Sul display LCD non sembra indicarlo. Grazie.
Cordialità.
Eugenio[/QUO
Ciao Eugenio, appena l'alimenti per qualche attimo ti compare sul display della kk2 la versione del software.
Per alcuni esperti sappiate che queste cose molto banali non sono segnalate sui manuali in formato PDF in rete.
Giuseppe
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versione firmware ?
Salve a tutti.
Per chi non mi conosce, bazzico da tempo sul forum della Crius, sono di Gorizia e ho 55 anni.
L'altro giorno sono uscito per acquistare un condizionatore e sono tornato a casa con un tricottero (!!!).
Si tratta di un Talon Turnigy dotato di controller KK ver.2
Devo ancora provarlo ma prima volevo chiedere agli esperti come verificare la versione di firmware installata sulla scheda. Sul display LCD non sembra indicarlo. Grazie.
Cordialità.
Eugenio
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Allora, il mio sonar è a linate.
Nel mentre pensavo di flashare la KK2 e fare cablaggi e regolazioni, poi come arriva monto il sonar.
L'ultima versione dell' Hefny per KK2 è la 0.9.2.
Va bene questa o vi risulta che abbia qualche problema?
Qualche settaggio consigliato per un volo stabile?
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Originariamente inviato da Dragonzolo Visualizza il messaggioLa scritta compare, fa tutto quello che deve fare, l'interruttore verso di me è in modalità acro, al centro stable e in fuori althold. Forse sono troppo basso? Ho provato anche il secondo sonar, visto che nel primo avevo saldato i fili direttamente alla basetta, ma senza successo, ora non mi rimane altro da fare che provare il fw in una delle altre 2 kk che mi rimangono e incrociare le dita. Al momento ho un po di superlavoro perchè mi è arrivata la Aurora 9 e devo bindare 10 riceventi telemetriche e non, oltre che riprogrammare tutti i modelli quindi c'è un po di casino in garage....
Ora mi tengo un aliantino motorizzato in macchina per tutte le evenienze così rifaccio i pollici agli aerei. Poca spesa e tanto divertimento.
chissà che non mi venga voglia di stabilizzare un aereo con la KK2 e OpenAero
CIAO
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La scritta compare, fa tutto quello che deve fare, l'interruttore verso di me è in modalità acro, al centro stable e in fuori althold. Forse sono troppo basso? Ho provato anche il secondo sonar, visto che nel primo avevo saldato i fili direttamente alla basetta, ma senza successo, ora non mi rimane altro da fare che provare il fw in una delle altre 2 kk che mi rimangono e incrociare le dita. Al momento ho un po di superlavoro perchè mi è arrivata la Aurora 9 e devo bindare 10 riceventi telemetriche e non, oltre che riprogrammare tutti i modelli quindi c'è un po di casino in garage....
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Originariamente inviato da Dragonzolo Visualizza il messaggioGrazie mille
Ma ora ho un problema, quella è tutta teoria, e fino qui ci siamo, ma in pratica faccio volare il mio quad con fw hefny v0.9.6 in ACRO e in STABLE e va tutto bene, ma come inserisco ALTHOLD i motori si fermano. Ho provato l'alimentazione con il tester e i 5V arrivano correttamente al sonar, i collegamenti di trig e echo sono corretti......SUGO aiutami tu!!!
Allora hai controllato se al passaggio a ALTHLD sulla scheda la scritta compare?
Hai provato magari a tenerlo in mano a 1/4 di gas a 1 metro circa da terra e attivare l'ALTHLD? (occhio alle mani!!)
C'è magari qualche ostacolo (ovviamente involontario) sotto al sonar? Non saprei cosa altro pensare...
Sugo
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Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioMesso in pole position
Ma ora ho un problema, quella è tutta teoria, e fino qui ci siamo, ma in pratica faccio volare il mio quad con fw hefny v0.9.6 in ACRO e in STABLE e va tutto bene, ma come inserisco ALTHOLD i motori si fermano. Ho provato l'alimentazione con il tester e i 5V arrivano correttamente al sonar, i collegamenti di trig e echo sono corretti......SUGO aiutami tu!!!
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Per Icaro: ma la tua era una domanda? perchè se lo era la risposta è purtroppo no, proprio perchè i motori dal 5 in avanti sono stati sostituiti dai segnali dalla ricevente.
Saluti
Sugo[/QUOTE]
si Sugo era una domanda,quindi per esa niente .
grazie
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Bravo Dragonzolo grazie mille, ottima schematizzazione.
Magari IlZott riesce a metterlo in prima pagina perenne, e magari si aggiorna man mano solo quella.
Zott fai il miracolo dai!
Per Icaro: ma la tua era una domanda? perchè se lo era la risposta è purtroppo no, proprio perchè i motori dal 5 in avanti sono stati sostituiti dai segnali dalla ricevente.
Saluti
Sugo
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@Dragonzolo:
nella configurazione di HEFNYCOPTER2 quella con il sonar, e' possibile farlo anche su un esacottero, visto che i collegamenti dei motori 5/6/7 sono stati utilizzati dai segnali rx
grazie
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Grazie per il dettagliato riassunto. Peccato che non si possa mettere in prima pagina.
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Originariamente inviato da Dragonzolo Visualizza il messaggioMontato tutto e volato per 5 minuti , ma la scritta UART rimane evidenziata in nero mentre con l'interruttore commuta da ACRO a STABLE. Ho provato a fare la calibrazione degli stick spostando di tutto ma l'unico risultato che ho ottenuto è stato invertire la posizione di acro e stable. Urgono altre prove.
Ora funziona tutto, manca solo la prova di volo
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sonar giunto a linate!
e carrello trex 500 giunto a casa.
nessuno ha aggiornamenti su settaggi/test ecc?
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