Allora... avevo già aperto una discussione ma credevo di averla risolta, per cui la riapro qui....
Ho realizzato un quad semplice semplice, con
Piattaforma in vetronite
Scocca in quadrelli a U in alluminio (36 cm di diagonale motore motore)
Eliche 8x4 con salvaelica a "elastico"
Motori "campanellino" blue wonder 1300kv 8A
ESC RC MAX 16A
Batteria zippy flightmax LiFe 1800 mAh 3S1P 30C
Controllore HobbyKing Multicopter 168 (clone kk)...
Software KK XCOPTER 4.7 Configurazione a X
Peso totale 650gr.
In sostanza, se do troppa potenza ai motori il M3 si ferma, senza apparente motivo.
Il mezzo quindi picchia sulla diagonale avanti/destra senza possibilità di recupero.
Provandolo in mano, ho visto che quando quel motore va troppo su di giri (ma neanche tanto, diciamo 3/4 gas) semplicemente smette di girare, e riprende solo se abbasso il gas a zero e lo rialzo piano piano.
Adesso, finché faccio hovering a 50 cm da terra, poco male, al massimo atterro male... ma non oso provare a alzarmi in volo in queste condizioni.
Ho fatto un test a occhio, per le vibrazioni, ma non noto grossi problemi, anzi le vibrazioni si sentono fino a 1/4 di gas e poi si stabilizza il tutto. In ogni caso, nulla che sia più accentuato sul motore 3 rispetto agli altri. Anche l'albero non sembra storto, ho provato girando la cassa di 180° a mano e verificando che la punta dell'elica passi sempre nella stessa posizione... certo che se continua a prendere saracche da quella parte prima o poi si storcera'!!!
Ultima cosa, ho provato anche a collegare direttamente l'ESC al throttle del RX, saltando la scheda di controllo (con solo la sua elica montata), e... il motore non si ferma, neanche al 100%!!!!
Qualche idea?
Grazie anticipate!
Ho realizzato un quad semplice semplice, con
Piattaforma in vetronite
Scocca in quadrelli a U in alluminio (36 cm di diagonale motore motore)
Eliche 8x4 con salvaelica a "elastico"
Motori "campanellino" blue wonder 1300kv 8A
ESC RC MAX 16A
Batteria zippy flightmax LiFe 1800 mAh 3S1P 30C
Controllore HobbyKing Multicopter 168 (clone kk)...
Software KK XCOPTER 4.7 Configurazione a X
Peso totale 650gr.
In sostanza, se do troppa potenza ai motori il M3 si ferma, senza apparente motivo.
Il mezzo quindi picchia sulla diagonale avanti/destra senza possibilità di recupero.
Provandolo in mano, ho visto che quando quel motore va troppo su di giri (ma neanche tanto, diciamo 3/4 gas) semplicemente smette di girare, e riprende solo se abbasso il gas a zero e lo rialzo piano piano.
Adesso, finché faccio hovering a 50 cm da terra, poco male, al massimo atterro male... ma non oso provare a alzarmi in volo in queste condizioni.
Ho fatto un test a occhio, per le vibrazioni, ma non noto grossi problemi, anzi le vibrazioni si sentono fino a 1/4 di gas e poi si stabilizza il tutto. In ogni caso, nulla che sia più accentuato sul motore 3 rispetto agli altri. Anche l'albero non sembra storto, ho provato girando la cassa di 180° a mano e verificando che la punta dell'elica passi sempre nella stessa posizione... certo che se continua a prendere saracche da quella parte prima o poi si storcera'!!!
Ultima cosa, ho provato anche a collegare direttamente l'ESC al throttle del RX, saltando la scheda di controllo (con solo la sua elica montata), e... il motore non si ferma, neanche al 100%!!!!
Qualche idea?
Grazie anticipate!
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