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  • Video Prova Tarot IronMan 650

    Spero che il video sia di vostro gradimento. Il presente video si riferisce alla seconda e terza prova di volo del mio Tarot 650.

    Tarot Ironman 650
    Naza V2
    Motori Multistar 4108 480 Kv
    ESC Multistar 30A OPTO con firmware Simonk
    Eliche carbonio 15x5.5 tipo DJI
    Batteria 4S Turnigy 5000 mAh
    Peso in o.d.v. 2.4 Kg
    Autonomia 15 min
    Gimbal Brushless 2 assi Martinez V3
    Cam WDV 5000 FullHD

    Buona Visione.

    YouTube
    Acta non verba

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    • Originariamente inviato da cicofisher Visualizza il messaggio
      Spero che il video sia di vostro gradimento. Il presente video si riferisce alla seconda e terza prova di volo del mio Tarot 650.

      Tarot Ironman 650
      Naza V2
      Motori Multistar 4108 480 Kv
      ESC Multistar 30A OPTO con firmware Simonk
      Eliche carbonio 15x5.5 tipo DJI
      Batteria 4S Turnigy 5000 mAh
      Peso in o.d.v. 2.4 Kg
      Autonomia 15 min
      Gimbal Brushless 2 assi Martinez V3
      Cam WDV 5000 FullHD

      Buona Visione.

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      Il video è privato

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      • Originariamente inviato da desartstudio Visualizza il messaggio
        Il video è privato
        Scusami, vedrò di risolvere il problema
        Acta non verba

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        • Originariamente inviato da cicofisher Visualizza il messaggio
          Spero che il video sia di vostro gradimento. Il presente video si riferisce alla seconda e terza prova di volo del mio Tarot 650.

          Tarot Ironman 650
          Naza V2
          Motori Multistar 4108 480 Kv
          ESC Multistar 30A OPTO con firmware Simonk
          Eliche carbonio 15x5.5 tipo DJI
          Batteria 4S Turnigy 5000 mAh
          Peso in o.d.v. 2.4 Kg
          Autonomia 15 min
          Gimbal Brushless 2 assi Martinez V3
          Cam WDV 5000 FullHD

          Buona Visione.

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          Ora dovrebbe andare, fatemi sapere. Ciao
          Acta non verba

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          • Ciao. Non, solo camera onboard, o megacotteri, giusto, un po' di spazio anche a un poveraccio come me che s'è ripreso questo volo con Samsung Galaxy SII montato su berretto (tecnologia di necessità avanzata, 1080p).
            Hubsan X4 H107L su frame più piccolo autocostruito (vedi avatar), 30 grammi con lipo, e va meravigliosamente. Cielo blu, belle nuvole..



            (link: https://www.youtube.com/watch?v=hc0OA-wrIII )
            v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10

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            • Niente FPV domenica.....senza cavi video, lasciati a casa, e' dura vedere negli occhiali

              Originariamente inviato da uno sbruffone
              Modellisticamente sei zero
              Oh povero me....tanti anni buttati via.....

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              • Credo di aver risolto, almeno spero.
                Fatemi sapere. Alla prossima.

                Acta non verba

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                • Secondo me non e' un problema di multirotore in se.....
                  Al filmato mancano fps secondo me, per questo che va a scatti....
                  A quanti fps e' regolata la camera?


                  In discesa hai un po' di jello, sintomo di eliche/motori non bilanciati bene.
                  Controlla anche le clamp di plastica che tendono a prendere gioco (infatti le ho eliminate subito )
                  Lo si nota anche quando si avviano i motori che sballotta.....

                  Guarda la differenza....e calcola che lo stavo ancora ottimizzando

                  https://www.youtube.com/watch?v=Yw5QTr5u6Zc

                  Originariamente inviato da uno sbruffone
                  Modellisticamente sei zero
                  Oh povero me....tanti anni buttati via.....

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                  • Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggio
                    Secondo me non e' un problema di multirotore in se.....
                    Al filmato mancano fps secondo me, per questo che va a scatti....
                    A quanti fps e' regolata la camera?


                    In discesa hai un po' di jello, sintomo di eliche/motori non bilanciati bene.
                    Controlla anche le clamp di plastica che tendono a prendere gioco (infatti le ho eliminate subito )
                    Lo si nota anche quando si avviano i motori che sballotta.....

                    Guarda la differenza....e calcola che lo stavo ancora ottimizzando

                    https://www.youtube.com/watch?v=Yw5QTr5u6Zc

                    Per i problemi non mi riferivo al multirotore, ma al fatto che il video era impostato come privato, quindi non tutti lo potevano visualizzare.

                    Clamp sostituite in fase di montaggio.

                    Gli scatti che sono presenti nel filmato, invece, sono dovuti ad un problema di esportazione in fase di postproduzione. Videocamera full hd 30 fps.

                    Comunque videocamera già sostituita con gopro 3+ silver full hd 60 fps.

                    Eliche e motori perfettamente bilanciati, minimo jello dovuto agli antivibranti tra telaio e gimbal troppo morbidi, da sostituire e già ordinati.

                    Clamp sostituite in fase di montaggio.

                    Sballottamento in fase di avvio motori, dovuto alla velocità di partenza dei motori troppo alta, (da diminuire, settaggio naza v2), e dalla controcoppia motore/elica, (motore 380W elica 15x5,5)
                    Acta non verba

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                    • Prova di inseguimento UAV tra multicotteri

                      Per fare questa prova abbiamo montato a bordo di un esacottero DJI550 con NAZA (con il ruolo di MASTER) uno smartphone (Galaxy S3) con ANDROPILOT collegato via USB OTG con un modulo ground del sistema di telemetria a 433mhz

                      Il multicottero FOLLOWER è invece un quadricottero con APMcopter su VRBRAIN (3.1.15) con analogo modulo air a 433 mhz

                      Dopo aver fatto decollare il quad FOLLOWER abbiamo attivato su ANDROPILOT a bordo del NAZA la funzione FOLLOW ME e il quad ha iniziato a seguire in volo autonomo il suo MASTER (pilotato normalmente). La radio RC del FOLLOWER era naturalmente attiva per eventuali emergenze ma, dopo il decollo, non è stata utilizzata se non per l'atterraggio finale (non riportato nel video).

                      Per queste prime prove abbiamo impostato la velocità di navigazione del FOLLOWER a 5 m/s e l'intervallo di aggiornamento (lead-it interval) a 5 secondi; l'inseguimento del FOLLOWER risulta quindi un po' ritardato rispetto al movimento del MASTER....ma funziona!

                      TermicOne su youtube

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                      • Bwello!

                        5 secondi sono un po' troppi. Meglio rimanere sui 2.

                        Bella prova cmq.


                        Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggio
                        Per fare questa prova abbiamo montato a bordo di un esacottero DJI550 con NAZA (con il ruolo di MASTER) uno smartphone (Galaxy S3) con ANDROPILOT collegato via USB OTG con un modulo ground del sistema di telemetria a 433mhz

                        Il multicottero FOLLOWER è invece un quadricottero con APMcopter su VRBRAIN (3.1.15) con analogo modulo air a 433 mhz

                        Dopo aver fatto decollare il quad FOLLOWER abbiamo attivato su ANDROPILOT a bordo del NAZA la funzione FOLLOW ME e il quad ha iniziato a seguire in volo autonomo il suo MASTER (pilotato normalmente). La radio RC del FOLLOWER era naturalmente attiva per eventuali emergenze ma, dopo il decollo, non è stata utilizzata se non per l'atterraggio finale (non riportato nel video).

                        Per queste prime prove abbiamo impostato la velocità di navigazione del FOLLOWER a 5 m/s e l'intervallo di aggiornamento (lead-it interval) a 5 secondi; l'inseguimento del FOLLOWER risulta quindi un po' ritardato rispetto al movimento del MASTER....ma funziona!

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                        • Originariamente inviato da emile.c Visualizza il messaggio
                          Bwello!

                          5 secondi sono un po' troppi. Meglio rimanere sui 2.

                          Bella prova cmq.

                          complimenti!!! eccezionale!!!!
                          Katana Homemade; P-47 Parkzone; Extra 260 PA; Multiplex Parkmaster; MiniMag; Mig15; T-45 Goshawk; Fly80 Adobbato! Extra 300 greatplanes rossi 46 testanera - F550 Naza V2
                          Car : mini e-Revo super Uppato!!!

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                          • Video esportato nuovamente, aumentando il framerate, ora dovrebbe essere più fluido. Fatemi sapere.

                            Buona visione.


                            Acta non verba

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                            • Originariamente inviato da cicofisher Visualizza il messaggio
                              Video esportato nuovamente, aumentando il framerate, ora dovrebbe essere più fluido. Fatemi sapere.

                              Buona visione.


                              Mi risulta ancora esportato a 24fps, se il girato è a 30fps lo devi trattare senza mai passarlo al framerate differenti, lo monti in una timeline a 30 e lo esporti sempre a 30.

                              Ma attenzione che probabilmente il girato è a 29,97fps invece che 30, se lo tratti come un 30 alcuni software di editing lo adattano, altri duplicheranno un frame ogni 3000 (il che va pure bene), ma alcuni potrebbero mischiare i due frame più vicine a quello richiesto in proporzione alla vicinanza, e non va bene.

                              Quindi se si tratta di 29,97 la cosa migliore è sempre quella di trattarlo in tutti i passaggi da 29,97 dall'editing all'esportazione.
                              http://www.youtube.com/user/fozzillo

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                              • Originariamente inviato da cicofisher Visualizza il messaggio
                                Video esportato nuovamente, aumentando il framerate, ora dovrebbe essere più fluido. Fatemi sapere.

                                Buona visione.



                                Scusate ancora, questo dovrebbe essere il link del video riesportato.
                                Speriamo bene........

                                Acta non verba

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