Salve ragazzi, finalemnte sto ultimando di montare un pò tutti gli ammenicoli al mio f450.
Ieri sono finalmente riuscito a finire l'installazione del gimbal tarot su una piastrina auto costruita.
l'ODV è il seguente:
frame fake 450 tranne per due bracci anteriori
motori mysteri da 1000kv
eliche da 10"
esc hobbyhobby
nazalite con gps upgradata v2
radio WFLY
Batteria 3s 5000mah Zippy compact
gimbal tarod 2d
sjcam 4000
volo per 13 min. e sono abbastanza contento.
accendo il drone e lo faccio scaldare dopo di che va in ricerca del gps e aspetto sino a quando lampeggia tutto verde, dopodiche parto.
Tutto a posto sino a quando mi allontano per una 50 di mt, quando mi spingo più che altro in altezza il duad comincia a barcollare in modo incontrollato e sembro quasi perderne il controllo provo a mettere il fail safe ma quasi non risponde neanche a quello.
Cosa gli prende?
Devo essere sincero ho montato il gimbal molto spinto in avanti e probabilmente non è ben bilanciato, che sia questo il problema?
Possono essere i gain che ho sollevato ai valori inseriti nella traduzione di blade dei manuali? Magari dato il peso aggiunto del gimbal devo sollevarli ancora?
Ringrazio in anticipo
Ieri sono finalmente riuscito a finire l'installazione del gimbal tarot su una piastrina auto costruita.
l'ODV è il seguente:
frame fake 450 tranne per due bracci anteriori
motori mysteri da 1000kv
eliche da 10"
esc hobbyhobby
nazalite con gps upgradata v2
radio WFLY
Batteria 3s 5000mah Zippy compact
gimbal tarod 2d
sjcam 4000
volo per 13 min. e sono abbastanza contento.
accendo il drone e lo faccio scaldare dopo di che va in ricerca del gps e aspetto sino a quando lampeggia tutto verde, dopodiche parto.
Tutto a posto sino a quando mi allontano per una 50 di mt, quando mi spingo più che altro in altezza il duad comincia a barcollare in modo incontrollato e sembro quasi perderne il controllo provo a mettere il fail safe ma quasi non risponde neanche a quello.
Cosa gli prende?
Devo essere sincero ho montato il gimbal molto spinto in avanti e probabilmente non è ben bilanciato, che sia questo il problema?
Possono essere i gain che ho sollevato ai valori inseriti nella traduzione di blade dei manuali? Magari dato il peso aggiunto del gimbal devo sollevarli ancora?
Ringrazio in anticipo
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