In mode 2 hai gas a sx, non dx.
Il fatto che la radio lampeggi non è che magari significa che non è bindata la ricevente?
Se non ricordo male nel menu della kk2 c'è una schermata dove puoi provare tutti i comandi. Lì risponde?
La kk l'hai armata?
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Problema con centralina kk 2.0
Ciao Ragazzi, mi aggiungo alla discussione chiedendovi un aiuto, da qualche giorno con degli amici abbiamo montato un quadcopter.
Purtroppo però fatto tutti i collegamenti come da anche schemi che ho trovato qui sul forum, la centralina si accende normalmente, e fatto i test sembra che vada tutto bene elettricamente, infatti si accende, ma, non riesco a capire del perché e come se la radio non riesca a dare i comandi per il gas etc alla ricevente e quindi la centralina sembra come se non ricevesse il segnale della ricevente.
Prima avevo la radio in mode 1 ma vedendo un po in giro l'ho rimessa in mode 2 con gas a dx, ma niente, perché avevo notato sui diversi commenti che in mode 1 la kk non funzionava bene.
Il radiocomando con rx è un hitec optic 6 sport.
La configurazione è questa :
Motori turnigy
Batteria da 3 celle (attaccata al derivatore a 4 di smistamento corrente per i 4 esc)
Esc da 25
KK 2.0
Smistatore a 4
Ho attaccato come da schema sul forum i motori 1/2/3/4 sui vari pin 1/2/3/4 di dx della KK e a sx i cavi che vanno sulla ricevente.
La ricevente si accende.
Qualcuno sa darmi un aiuto in merito?
In più poi ci si è messo il radio comando che inizia a lampeggiare rosso dietro (dove sta scritto "link")
Vi ringrazio, perché non riesco a capire perché non funzioni....
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È un fw a sé stante, interessante ma problematico. Io alla fine l'ho abbandonato, il sonar è simpatico, ma se poi non riesco a farlo volare bene non ha senso. Sono tornato al 1.6.
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ma questo firmware per il sonar è su base 15? 1.6? o che?
ho tutti i componenti per fare un tricottero e volevo usare la kk2.0 .. ho anche il sonar... ne vale la pena o meglio la 1.6 senza sonar?
il mio quadri, all'inizio, con kk2.0 dava mille problemi tra vibrazioni , eliche non bilanciate.. un casino. molto incontrollabile. parliamo di versione 1.2 originalissima.
passsato a naza lite tutto risolto. mo sta fermo, con la stessa configurazione, anche 10 minuti senza toccare gli stick.
la kk2.0 è molto semsibile questo non significa che non va bene, è molto divertente ma ci vogliono molte accortezze ecco.
di sicuro la uso per il tricottero.. l'ho aggiornata a 1.6 ma avendo il sonar non so che fare! se mettere questo firmware alternativo diciamo.. e quì può solo consigliarmi chi è passato da 1.6 a questo altro firmware da smanettoni insomma.Ultima modifica di Maxym77; 02 agosto 13, 03:36.
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Originariamente inviato da lupoNak Visualizza il messaggioE strana pero questa cosa che con il self level ti innesca queste oscillazioni fino a cadere diciamo, anche nel mio quadri e tri il sel level e impostato a 60 e funziona bene
non e che magari ti arrivano troppe vibrazioni sulla scheda?
solo aggiornamenti ufficiali.
Ciao
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Originariamente inviato da Dragonzolo Visualizza il messaggioAlla fine ho gettato la spugna, ho abbandonato hefny per ritornare al fw originale 1.6, che devo dire lavora già molto bene con i set di default, solo il selflevel va ritoccato, ho modificato il valore P da 100 a 60, ma innesca ancora delle oscillazioni che tendono ad aumentare in modo esponenziale, l'unico modo per evitare il crash è di spegnere tempestivamente il selflevel e dare throttle...
Il firmware di hefny dava da solo dei "colpi" di gas molto strani anche a sonar escluso, corrispondevano a dei picchi di assorbimento tali che il cicalino esterno emetteva alcuni "bip" anche a batteria carica (turnigy 3s 2200 mAh 25c) il tempo di volo si era ridotto a 8 min contro 10 e mezzo e a fine volo i motori e l'esc (Hobbywing Quattro 20A) risultavano MOLTO caldi. Ora ho fatto solo 2 scariche in hovering per controllare i parametri, ma il problema dei colpi di gas non si è più verificato e le temperature dei componenti sono un pò più "umane"
Ciao
non e che magari ti arrivano troppe vibrazioni sulla scheda?
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Alla fine ho gettato la spugna, ho abbandonato hefny per ritornare al fw originale 1.6, che devo dire lavora già molto bene con i set di default, solo il selflevel va ritoccato, ho modificato il valore P da 100 a 60, ma innesca ancora delle oscillazioni che tendono ad aumentare in modo esponenziale, l'unico modo per evitare il crash è di spegnere tempestivamente il selflevel e dare throttle...
Il firmware di hefny dava da solo dei "colpi" di gas molto strani anche a sonar escluso, corrispondevano a dei picchi di assorbimento tali che il cicalino esterno emetteva alcuni "bip" anche a batteria carica (turnigy 3s 2200 mAh 25c) il tempo di volo si era ridotto a 8 min contro 10 e mezzo e a fine volo i motori e l'esc (Hobbywing Quattro 20A) risultavano MOLTO caldi. Ora ho fatto solo 2 scariche in hovering per controllare i parametri, ma il problema dei colpi di gas non si è più verificato e le temperature dei componenti sono un pò più "umane"
Ciao
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Io ho gli esc di rctimer 30A. Li ho flashare con simonk, quindi credo che siano simili ai tuoi afro.
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Io non sono riuscito a farlo funzionare a modo, quindi ho rinunciato al sonar e sono tornato all'1.6, col quale mi trovo strabene. Ma tu prova. Qui chi aveva provato sembrava avercela fatta, anche se poi non hanno più postato.
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cioè dici che è meglio l'1.6 originale che questo firmware?
Considera che io ho preso i nuovi ESC Afro
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io alla fine il sonar l'ho tolto.
lui funzionava, ma il quad era ingovernabile.
sicuramente incapacità mia di settare correttamente il fw, per con il fw 1.6 vola strabene.
mi sa che se voglio un mantenimento di quota x fpv devo cambiare scheda...
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e ancora (scusate l'OT ma se voglio mettere il sonar.... devo riuscirci!):
io sulla mia DX6i l'ho risolto ,dopo vari smoccolamenti, utilizzando non uno ma 2 switch
ossia quello del MIX. In sostanza devi miscelare un canale in modo tale che come risultato avrai su un uscita della rx 3 impulsi diversi che corrisponderanno alle 3 posizioni in questioni e quindi potrai impostare la terza posizione (RTH) sul failsafe della rx...perche credo che sia questo il tuo scopo no!?...ok guarda a breve torno a casa e prendo la DX6i e ti dico in quali percentuali mixare i canali che ora sinceramente a memoria non ricordo..
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Per chi vuole usare una radio che ha solo switch a 2 posizioni e riuscire nell'intento di avere le 3 modalità a disposizione dalla radio ho trovato questo... qualcuno mi spiega meglio? io ho una DX6i ..:
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vado a memoria, perché la mia la impostai per il dig a 3 posizioni una volta, e poi ho tolto il dig e smemorizzato quel modello.......mi ricordo che lavorai sui 2 mix: in pratica nella configurazione devi andare su mix 1 (per esempio) e gli dici quale interruttore vuoi usare per attivare il mix, e cosa vuoi mixare....... bene, basta mixare la stessa cosa: esempio il RUDD e gli dai con interruttore ON 100%, con interruttore off 0% (o altra percentuale nel caso del dig, dove devi far fermare il servo a una certa posizione). Stessa cosa la fai col MIX 2 però gli puoi dare valore -100% e 0% (o altro valore).
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non so se puoi passare direttamente da acro ad alt hold, senza passare da stable.
le luci io le collego a mano prima del decollo se servono, tanto dubito che in 10 minuti di volo mi servano all'improvviso, se c'e' un po' buio le accendo subito.
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ho capito non mi va di comprare un'altra radio con questa mi trovo bene..
comunque quello che mi interessa è poter guidare il drone con KK2.0 ...
mi sarebbe piaciuto accendere e spegnere sia il sonar che le luci a led dalla radio..
ce la posso fare?
Scusa non basterebbe mettere in uno siwtch a 2 posizioni althold e modaità libera (come si chiama).. non credo mi servano tutte le modalità
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