Con Naza no.... ha solo il Return To Home e basta
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Dji Naza solo
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Oggi è capitato una cosa strana in modalità gps, è sempre andato bene e oggi ho notato che facendolo ruotare su se stesso, sia a dx che sx l'f550 fa dei cerchi larghi di circa 10mt, se fosse da riposizionare il gps come spiega il manuale nell'ultimo aggiornamento, dovrei metterlo girato a dx e sx 30°, cosa faccio lo taglio in due
Può essere che in questi giorni le attività degli alieni(sole) sono molto forti?
R.Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
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Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioOggi è capitato una cosa strana in modalità gps, è sempre andato bene e oggi ho notato che facendolo ruotare su se stesso, sia a dx che sx l'f550 fa dei cerchi larghi di circa 10mt, se fosse da riposizionare il gps come spiega il manuale nell'ultimo aggiornamento, dovrei metterlo girato a dx e sx 30°, cosa faccio lo taglio in due
Può essere che in questi giorni le attività degli alieni(sole) sono molto forti?
R.
Sul naza il ruotare a mano il gps probabilmente compensa la declinazione magnetica diversa.
Ci vorrebbe una fc che che consenta regolazioni più fini, a proposito ho letto sul forum openpilot 1 mese fa che doveva arrivarti la revo, ti è arrivata?Quadricottero News
http://www.facebook.com/Quadricottero
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No! Sono solo passati 5 mesi e 15 giorni! Però due settimane fà ho ordinato il OPlink mini e 10' fà è passato il corriere a consegnare il materiale, perciò spero che a breve arrivi anche la revo.
Per quanto riguarda la naza spero che sia stato un momento di distrazione gps di quel giorno, non si è mai comportato in quel modo.
R.Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
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Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioNo! Sono solo passati 5 mesi e 15 giorni! Però due settimane fà ho ordinato il OPlink mini e 10' fà è passato il corriere a consegnare il materiale, perciò spero che a breve arrivi anche la revo.
Per quanto riguarda la naza spero che sia stato un momento di distrazione gps di quel giorno, non si è mai comportato in quel modo.
R.
Comunque quando ti arriverà la revo fai una recensione, sono curioso, io sto provando la phoenixpilot flyingf3 con firmware taulabs che in pratica è la gcs e firmware openpilot modificato
CiaoQuadricottero News
http://www.facebook.com/Quadricottero
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Spero vivamente che arrivi la revo, per quanto riguarda l'attività solare ho visto anche io dall'app che era "molto" intensa, appena ho tempo provo senza calibrare per vedere se era veramente l'attività solare, se così non fosse rifaccio tutte le calibrazioni e spero di risolvere.
Adesso sto saldando i connettori dell'OPlink mini e devo dire che sono veramente una rogna, anche perchè un pin è molto vicino alla parte RF, e poi non prende lo stagno, ho cambiato due tipi di stagno e ben tre punte cambiando anche la temperatura di lavoro del saldatore, ho messo anche la la pasta disossidante, non ho mai trovato tanta difficoltà a saldare una stupidagine simile.
Se riesco posto una foto.
http://www.baronerosso.it/forum/atta...1&d=1366045628Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
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Salve a tutti, volevo solo una conferma:
ho installato la naza, fatto la calibrazione della TX (non ho scritto la naza dopo la calibrazione, serve solo se cambio parametri che diventano rossi vero?), staccato tutto e provato a far partire i motori na non succede niete, solo il led da giallo lampeggiante singolo, fa 3 lampeggi veloci e poi torna a fare solo il lampeggio intermittente lento.
Ho purtroppo degli ESC redbreack 25A che su questo forum sentivo che avevano problemi, chiedo solo evventuale conferma se effettivamente se gli esc sono incompatibili con la naza non partono proprio o semplicemente funzionano male.
Oppure non ho fatto qualche altra taratura che mi è sfuggita.
Grazie per la pazienza
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Originariamente inviato da colavitti Visualizza il messaggioSalve a tutti, volevo solo una conferma:
ho installato la naza, fatto la calibrazione della TX (non ho scritto la naza dopo la calibrazione, serve solo se cambio parametri che diventano rossi vero?), staccato tutto e provato a far partire i motori na non succede niete, solo il led da giallo lampeggiante singolo, fa 3 lampeggi veloci e poi torna a fare solo il lampeggio intermittente lento.
Ho purtroppo degli ESC redbreack 25A che su questo forum sentivo che avevano problemi, chiedo solo evventuale conferma se effettivamente se gli esc sono incompatibili con la naza non partono proprio o semplicemente funzionano male.
Oppure non ho fatto qualche altra taratura che mi è sfuggita.
Grazie per la pazienza
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Originariamente inviato da colavitti Visualizza il messaggioHo purtroppo degli ESC redbreack 25A che su questo forum sentivo che avevano problemi, chiedo solo evventuale conferma se effettivamente se gli esc sono incompatibili con la naza non partono proprio o semplicemente funzionano male.
Ovviamente avrai fatto al taratura degli esc, prova anche a mettere in HIGHT l'idle speed dei motori su Assistant.__________________________
www.dronepassion.it
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Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggiopotresti avere il gas al contrario
Ho già invertito il gas sulla radio ma non accade nulla.
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TROVATO bastava invertire il canale dell'elevatore e FINALMENTE I MOTORI si armano!!!!!! Tempo di rimontare il telaio e le eliche e alle 22:00 con il buio ed una paura matta ma una voglia irresistibile ho fatto il primo volo. lo ho solo alzato di 1m e sembra tutto ok sbanda solo a destra e un pò in avanti, ma credo che con un poco di trim si aggiusti tutto, voi che dite?
Domani sera con un poca di luce farò un volo decente così vi saprò dare più informazioni.
Grazie
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Un Piccolo Aiuto ..
Ciao,
mi rivolgo qui perchè non so a chi altro chiedere .... Perdonate l'inesperienza.
Ho installato sul Frame F450 + Naza-M + GPS un carrello + Gimbal.
Adesso se provo a volare, il quadri va in avanti perchè penso sia sbilanciato... Dal radiocomando mi è toccato trimmare fino all'estremo per farlo rimanere "appena" stabile.
Qualcuno può aiutarmi a risolvere questo problema ?
Dal software DJI, posso settare qualcosa?
Carrello + Gimbal + Fotocamera saranno al massimo 350gr .... Ma se tira avanti per via del maggiore peso, non posso mica controbilanciarlo mettendo altro peso sul posteriore ?
Ho rifatto calibrazione bussola ma senza risultati .... Anzi, è atterrato con il carrello, rimbalzando sul terreno, rovesciandosi e spaccando un'elica.
Grazie infinite.
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Originariamente inviato da budfox77 Visualizza il messaggioCiao,
mi rivolgo qui perchè non so a chi altro chiedere .... Perdonate l'inesperienza.
Ho installato sul Frame F450 + Naza-M + GPS un carrello + Gimbal.
Adesso se provo a volare, il quadri va in avanti perchè penso sia sbilanciato... Dal radiocomando mi è toccato trimmare fino all'estremo per farlo rimanere "appena" stabile.
Qualcuno può aiutarmi a risolvere questo problema ?
Dal software DJI, posso settare qualcosa?
Carrello + Gimbal + Fotocamera saranno al massimo 350gr .... Ma se tira avanti per via del maggiore peso, non posso mica controbilanciarlo mettendo altro peso sul posteriore ?
Ho rifatto calibrazione bussola ma senza risultati .... Anzi, è atterrato con il carrello, rimbalzando sul terreno, rovesciandosi e spaccando un'elica.
Grazie infinite.
P.S. Visto la tua inesperienza, ti consiglio come prima cosa di togliere tutto il superfluo. Poi aggiungerai pezzi, ma solo dopo che il multirotore sarà perfetto
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