Ciao a tutti!!! Mi presento!!! Mi chiamo Stefano e sono nuovo del forum! Anche se mi sono iscritto ufficialmente solamente oggi, è da un po che vi seguo e so che siete tutti molto competenti e spero vivamente che possiate aiutarmi nel mio problema!!!
Sono un aeromodellista da circa una paio d'anni, per lo più piccoli modelli in EPP, ma il mondo dei droni mi ha sempre affascinato!
Un paio di mesi fa un nostro membro del club ha detto che svendeva tutto perchè doveva trasferirsi e quindi mi sono deciso di acquistare un suo tricottero...
Il drone in questione è un autocostruzione sulla base del tricopter v2.5 del sito rcexplorer... Confesso che avevo anche io l'intenzione di partire da quel modello (puro gusto personale), ma avendone trovato uno a poco prezzo ho pensato che non sarebbe stato male farsi un po i pollici prima di passare a qualcosa di più oneroso!!!
Purtroppo negli ultimi mesi ho avuto qualche problema in famiglia e sono riuscito a guardarci solo nello scorso weekend!!!
Vi spiego qual'è il problema... Da novellino totale, ho seguito passo passo il tutorial della configurazione della KK2 da questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=UZ4AaI6KPhA
Fin qui nessun problema... Prima di provare a decollare ho eseguito la calibrazione degli ESC, come suggerito più volte qui sul forum, e qui iniziano i problemi: mi si è bruciato il servo che controlla lo YAW... Cercando su internet ho letto che è successo anche ad altri perchè si suppone che in fase di calibrazione la KK2 non riconosca che l'M4 sia un servo e non un ESC e quindi invii una tensione eccessiva;
Il sevo montato era questo:
BMS-385DMAX Digital Servo (Metal Gear) 4.2kg / .15sec / 16.5g
L'ho sostituito con questo:
FullPower Servocomando AM3028M - 2,8 (6,0V)-0,11 (6,0V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Stamattina ho ricollegato il tutto, pronto per il primo test di volo ma ho notato che il controllo dello YAW era molto scattoso: muovendo lo stick fino a finecorsa il servo ruotava il motore di coda fino a un tot e poi continua in modo molto lento a ruotare, inoltre, rilasciando lo stick (posizione centrale) il servo rimane inclinato nella stessa posizione...
Non so se possa centrare, ma a KK2 "Disarmata", il servo si muoveva periodicamente in due posizioni vicine allo "zero", come se fosse un metronomo, ad intervalli di circa 1 s da una posizione all'altra!
Qualcuno ha idea da cosa possa dipendere??
Grazie infinite a tutti per l'aiuto!!!
Sono un aeromodellista da circa una paio d'anni, per lo più piccoli modelli in EPP, ma il mondo dei droni mi ha sempre affascinato!
Un paio di mesi fa un nostro membro del club ha detto che svendeva tutto perchè doveva trasferirsi e quindi mi sono deciso di acquistare un suo tricottero...
Il drone in questione è un autocostruzione sulla base del tricopter v2.5 del sito rcexplorer... Confesso che avevo anche io l'intenzione di partire da quel modello (puro gusto personale), ma avendone trovato uno a poco prezzo ho pensato che non sarebbe stato male farsi un po i pollici prima di passare a qualcosa di più oneroso!!!
Purtroppo negli ultimi mesi ho avuto qualche problema in famiglia e sono riuscito a guardarci solo nello scorso weekend!!!
Vi spiego qual'è il problema... Da novellino totale, ho seguito passo passo il tutorial della configurazione della KK2 da questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=UZ4AaI6KPhA
Fin qui nessun problema... Prima di provare a decollare ho eseguito la calibrazione degli ESC, come suggerito più volte qui sul forum, e qui iniziano i problemi: mi si è bruciato il servo che controlla lo YAW... Cercando su internet ho letto che è successo anche ad altri perchè si suppone che in fase di calibrazione la KK2 non riconosca che l'M4 sia un servo e non un ESC e quindi invii una tensione eccessiva;
Il sevo montato era questo:
BMS-385DMAX Digital Servo (Metal Gear) 4.2kg / .15sec / 16.5g
L'ho sostituito con questo:
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Stamattina ho ricollegato il tutto, pronto per il primo test di volo ma ho notato che il controllo dello YAW era molto scattoso: muovendo lo stick fino a finecorsa il servo ruotava il motore di coda fino a un tot e poi continua in modo molto lento a ruotare, inoltre, rilasciando lo stick (posizione centrale) il servo rimane inclinato nella stessa posizione...
Non so se possa centrare, ma a KK2 "Disarmata", il servo si muoveva periodicamente in due posizioni vicine allo "zero", come se fosse un metronomo, ad intervalli di circa 1 s da una posizione all'altra!
Qualcuno ha idea da cosa possa dipendere??
Grazie infinite a tutti per l'aiuto!!!
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