Originariamente inviato da andrealosi
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Originariamente inviato da SANDROS Visualizza il messaggioBene, questa non la sapevo. Grazie, può sempre tornare utile.
aggiorno:
il mio peso con tutto sopra tranne la lipo è di 446g, una volta cambiati questi 4 esc più pesanti di tutta la galassia sarà una goduria, sono anche riuscito a sistemare il tutto in modo abbastanza buono direi.
ah con la pdb che ho ora non riesco a saldare, mi viene fuori uno schifoUltima modifica di andrealosi; 06 ottobre 15, 17:38.
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https://www.youtube.com/watch?v=t3DBM_WdBkg
secondo voi da cosa è dovuto?
portavo 'a mano' il quad e ha queste interferenze solo quando avvio i motori con le eliche. quando non armo i motori o li uso senza eliche non ha disturbi.
ho provato ad alimentare la vtx sia con la presa 12v sulla pdb che a saldare +/- sui cavi della lipo, stessa storia.
stiamo parlando di un fr632 e vtx 200mw
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Originariamente inviato da KataKlism Visualizza il messaggioche vtx è esattamente? Se vai in 3S non ti consiglio di utilizzare l'uscita 12V della pdb, in quanto non sono 12V
la vtx è questa Boscam FPV 5.8G 200mW AV Wireless Transmitter TS351 - US$14.99
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Originariamente inviato da andrealosi Visualizza il messaggioesatto, è quello che ho pensato anche io, tant'è vero che poi ho saldato i cavi sul +/- della pdb, tanto ora uso 3s quindi non ho problemi.
la vtx è questa Boscam FPV 5.8G 200mW AV Wireless Transmitter TS351 - US$14.99
A giudicare dal tuo video non è un problema di interferenze dei motori... ma proprio di calo di tensione da qualche parte.
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Questa è una cam molto gettonata per la grande configurabilità e l'ottima qualità video
RunCam PZ0420M - RunCam FPV Cameras
(p.s. ce l'ha un mio amico ed è ottima, ma personalmente non sono ancora riuscito a provarla, l'ho comprata, m'è arrivata ma era difettosa, ho scritto a runcam inviandogli i dettagli del difetto e un video in cui veniva mostrato e me la sostituiscono senza nemmeno volere la mia indietro, è già in viaggio e sto aspettando che arrivi, incredibile a dirsi... dei cinesi seri!)
pps: Cam morta? come?Ultima modifica di KataKlism; 13 ottobre 15, 12:14.
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Originariamente inviato da KataKlism Visualizza il messaggioQuesta è una cam molto gettonata per la grande configurabilità e l'ottima qualità video
RunCam PZ0420M - RunCam FPV Cameras
(p.s. ce l'ha un mio amico ed è ottima, ma personalmente non sono ancora riuscito a provarla, l'ho comprata, m'è arrivata ma era difettosa, ho scritto a runcam inviandogli i dettagli del difetto e un video in cui veniva mostrato e me la sostituiscono senza nemmeno volere la mia indietro, è già in viaggio e sto aspettando che arrivi, incredibile a dirsi... dei cinesi seri!)
pps: Cam morta? come?
non so dirti, non arriva voltaggio. anche io ho mandato un video e me la stanno spedendo (7-25 giorni neanche la decenza di fare spedizione 7-10g)
grazie per il link della cam, quasi quasi la prendo anche io.
nel mentre ho comprato altre cosette per completare il quad come step down, little bee esc, led e altre cosette.
vorrei provare a saldare senza pdb e vediamo come va.
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ho apportato qualche modifica e ora pesa 310g senza lipo, 430g con 3s1300mah. no fpv (lo monterò prossima settimana credo).
sto in hover con 35-36% di gas (ancora con le 5030 ma ora vorrei provare le 5045BN). ho abilitato oneshot, motor timing medio e damped light. rispetto a prima è molto diverso devo dire ma mi ci trovo bene, ho anche sistemato i PID e mi piace molto, sono soddisfatto anche se forse lo vorrei un anticchia più reattivo e ho notato che in flip e/o roll non riesco a chiuderli strettissimi ma credo sia solo una questione di Roll e Pitch rate.
ho praticamente eliminato la lastra di carbonio superiore e sto volando con degli spacers da 11mm quindi ho un tot di 14mm di spazio anche se vorrei allargarlo a 16mm per stare più tranquillo. ripeto molto meglio secondo me, è più bilanciato. ho messo anche gli esc nel frame ma credo ritornerò a metterli sulle braccia, mi ci trovo meglio e tra le due lastre di frame c'è più spazio.
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domanda:
quando faccio il check dei motori su CF mi da come valore minimo 1030 e lo inserisco.
ho flashato BLheli gli esc e il valore minimo è 1180 (anche il max è diverso da CF).
ora mi chiedo, quale valore devo dare per buono? ho provato a fare hover e mentre prima lo facevo intorno al 35% dopo aver flashato gli esc lo ho a 45% di gas.
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Originariamente inviato da andrealosi Visualizza il messaggiodomanda:
quando faccio il check dei motori su CF mi da come valore minimo 1030 e lo inserisco.
ho flashato BLheli gli esc e il valore minimo è 1180 (anche il max è diverso da CF).
ora mi chiedo, quale valore devo dare per buono? ho provato a fare hover e mentre prima lo facevo intorno al 35% dopo aver flashato gli esc lo ho a 45% di gas.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
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Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioNon è che ci abbia capito molto, comunque con uno zmr mi pare più corrente il 45%siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
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Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioVolevo scrivere coerente , però spiegati meglio perché non ho capito dove hai cambiato i valori.
Ora mi spiego meglio
Ho montato i Little bèe e ho dovuto ricalibrare gli esc.
Come valore minimo facendo il test sulla scheda motori in cleanflight avevo 1030 (valore dal quale si attivano i motori) quindi ho impostato sulla scheda configurazioni in cleanflight il valore 1030. Ho impostato anche il valore massimo a 1950.
Sono uscito a volare e stavo in hovering con il 35% di gas. Motori 2300kv eliche 5030 e 430g AUW.
Sono rientrato e ho voluto provare a flashare gli esc con blhelisuite (non avendo mai provato) ho cambiato il Motor timing in medio e attivato damped light. Non ho toccato nient'altro. Tra le altre cose ho notato che i valori minimi e max dei motori non sono quelli inseriti in cleanflight ma sono min1150-max1950 (circa, ora non ricordo con precisione), non gli ho dato importanza e ho volato cmq.
Ho subito notato che stavo in hovering con 45% di gas quindi non vorrei che avrei dovuto impostare lo stesso valore dei motori (min e max) sia su blhelisuite che in cleanflight.
Spero di essermi spiegato altrimenti dimmelo che riscrivo meglio domani con più calma
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