buona sera a tutto il forum,
sono nuovo del forum e neofita del quadricottero
ormai è qualche mese che mi porto dietro un problema molto fastidioso....
sono possessore di un mini quadricottero su modello qx95
composto da controller Hyperion micro F3 Evo Brushed
radio Turnigy 9XR con orangerxdsmx/dsmx switchable trasmitter module
purtroppo non conosco la sigla della ricevente ma comunque funziona in dsmx
qui un video https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=54lkXSr43FU in cui riassumo il problema che poi è
in pratica che dalla schermata receiver ho dati strani,
su tutti i comandi throttle, yaw, pitch e roll nella parte positiva ho una zona morta a circa il 70% (1875 circa) da li al 100% non cambia più nulla (rimane sempre a 1875)
il centro rimane a 1490 mentre a 0% o -100% (non so quale sia la giusta indicazione per tutto "giu") arriva 980
i parametri impostati sono stick min 1000, stick center 1500, stick max 2000 ho notato che modificando questi ultimi parametri (anche in modo drastico), non ottengo nessun cambiamento
per la configurazione uso cleanfight
spero che qualcuno possa aiutarmi e di aver postato nella giusta sezione,
grazie a tutti buona serata
nb il quadricottero è stato vittima di un paio di brutte cadute con blocco di qualche motore, potrebbe essersi guastata ricevente o controller?
sono nuovo del forum e neofita del quadricottero
ormai è qualche mese che mi porto dietro un problema molto fastidioso....
sono possessore di un mini quadricottero su modello qx95
composto da controller Hyperion micro F3 Evo Brushed
radio Turnigy 9XR con orangerxdsmx/dsmx switchable trasmitter module
purtroppo non conosco la sigla della ricevente ma comunque funziona in dsmx
qui un video https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=54lkXSr43FU in cui riassumo il problema che poi è
in pratica che dalla schermata receiver ho dati strani,
su tutti i comandi throttle, yaw, pitch e roll nella parte positiva ho una zona morta a circa il 70% (1875 circa) da li al 100% non cambia più nulla (rimane sempre a 1875)
il centro rimane a 1490 mentre a 0% o -100% (non so quale sia la giusta indicazione per tutto "giu") arriva 980
i parametri impostati sono stick min 1000, stick center 1500, stick max 2000 ho notato che modificando questi ultimi parametri (anche in modo drastico), non ottengo nessun cambiamento
per la configurazione uso cleanfight
spero che qualcuno possa aiutarmi e di aver postato nella giusta sezione,
grazie a tutti buona serata
nb il quadricottero è stato vittima di un paio di brutte cadute con blocco di qualche motore, potrebbe essersi guastata ricevente o controller?
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