Originariamente inviato da il_Zott
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Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioPer il failsafe, il gas a quanto lo settate ?
Ovvero quando programmate la rx in caso di perdita di segnale come lo mettete ? Ho settato i vari Ch in mezzo, in 5ch che logicamente va in failsafe ( diventa blu sulla gui della naza ) ma il gas... Boh....
Non dovrevve essere importante, basta che sia piu' del 10% perche' tanto la procedura di failsafe fa' da sola sia l'atterraggio (in atti) che il ritorno a casa (GPS)
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Per il failsafe, il gas a quanto lo settate ?
Io ho sempre regolato come dice DJI al 50%File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Manuali Ita DJI
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0DJI%20ita.zip
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qualcosa non mi torna, o non ricordo bene visto che volo poco in atti e gps
ho provato con il nuovo firmware a banco senza eliche a startare i motori, alzo il gas
fino a 50% , poi passo atti o gps e se scendo sotto il 50% mi chiude i motori...
sta cosa mi inquieta
sul manuale sta scritto sotto il 10%
Comunque in cina ..per quello che puo valere non ho trovato segnalazioni di questo problema , mentre ce ne sono diverse sulla mancata calibrazione e suggeriscono di aggiustare con i subtrim come qualcuno ha gia scritto...intanto pero è gia stato chiesto a DJI di risolvere il problemaFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Manuali Ita DJI
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Pagina 10 della quick start guideFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Manuali Ita DJI
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Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioNo sul manuale l'ho gia scritto c'è un incongruenza in un posto dice 40% ed solo poche righe piu sotto dice 10%, ma il tutto è nella configurazione intelligent mode.
Comunque in cina ..per quello che puo valere non ho trovato segnalazioni di questo problema , mentre ce ne sono diverse sulla mancata calibrazione e suggeriscono di aggiustare con i subtrim come qualcuno ha gia scritto...intanto pero è gia stato chiesto a DJI di risolvere il problema
al banco fa cosi con il nuovo firmware, con il vecchio no.
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io lo trovo pessimo questo nuovo fw... Mi continua a cadere il quad in gps mode.. Delle volte al decollo mi parte su come una freccia e poi tolgo leggermente il gas e si schianta.. Facendogli far il giro attorno alla mia posizione prende ad andare via dove vuole lui... Appena riesco posto un video fatto bene...
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Originariamente inviato da Mayer Visualizza il messaggioqualcosa non mi torna, o non ricordo bene visto che volo poco in atti e gps
ho provato con il nuovo firmware a banco senza eliche a startare i motori, alzo il gas
fino a 50% , poi passo atti o gps e se scendo sotto il 50% mi chiude i motori...
sta cosa mi inquieta
sul manuale sta scritto sotto il 10%
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
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Originariamente inviato da Acealex79 Visualizza il messaggioAggiungo anche che in ATTI la curva di fase out dei motori dipende dai dati provenienti dell'accelerometro, pertanto se fai una prova a banco (ovvero un test statico), ciò che vedi non è ciò che accadrà in volo...
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
questo nuovo algoritmo sara' diverso pero taglia a 40% , magari in volo non lo fa perche avra valori differenti pero aspetto qualcuno che testera meglio
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Hitec aurora9 con ricevente optima9, e non ho riscontrato nessun problema di calibrazione o altro, seguo semplicemente la procedura che ho sempre usato per collegare e scollegare la naza al pc, in pratica accendo la tx, do corrente alla fc e collego il pc, per scollegarla stacco la batteria dal naza e stacco il pc.Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
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