ritorno dal campo volo..
nelle varie prove di oggi ho sempre tenuto spento il segnale vtx e il gps è sempre stato su buoni valori di hdop da 1.22 a 1.64 con una 10ina di satelliti, ma il problema è rimasto, effetto water in loiter, che a quel punto compromette ogni altro mode auto..
Dopo questi test ritengo che non sia un problema relativo al gps, ma non saprei bene a cosa imputarlo.
In stabilize e acro ha un volo pulito, in stabilize in hovering a un po di drift, ma nulla di che.. mi sembra che i pid di default siano già abbastanza buoni...in altold è pulito, tiene la quota molto bene con al max degli svarioni di 20\40cm, quindi anche il baro a posto..
dite che possa essere una non buona calibraz. degli accel o del magne il responsabile dei miei problemi?
grazie, ciao Al.
nelle varie prove di oggi ho sempre tenuto spento il segnale vtx e il gps è sempre stato su buoni valori di hdop da 1.22 a 1.64 con una 10ina di satelliti, ma il problema è rimasto, effetto water in loiter, che a quel punto compromette ogni altro mode auto..
Dopo questi test ritengo che non sia un problema relativo al gps, ma non saprei bene a cosa imputarlo.
In stabilize e acro ha un volo pulito, in stabilize in hovering a un po di drift, ma nulla di che.. mi sembra che i pid di default siano già abbastanza buoni...in altold è pulito, tiene la quota molto bene con al max degli svarioni di 20\40cm, quindi anche il baro a posto..
dite che possa essere una non buona calibraz. degli accel o del magne il responsabile dei miei problemi?
grazie, ciao Al.
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