annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
BLHeli per multirotori
Comprimi
X
-
I miei dovrebbero essere enabled da quanto ricordo, se così fosse quindi potrei semplicemente cambiare firmware dal molex con l'ftdi? Fantastico!
-
Originariamente inviato da --__LoRiS__-- Visualizza il messaggioQuesto è valido solo per gli afro? Avendo degli esc simonk non afro è possibile passare a BLheli dal molex?
Dipende.
Se hanno il bootloader caricato si, altrimenti no.
Tieni conto che non sempre il bootloader viene installato da chi esegue il flashing.
Inoltre alcuni esc non hanno lo spazio per il bootloader che quindi non può essere caricato.
Nella sezione manuals della cartella BLHeliSuite c'è un pdf degli ESCs flashabili Atmel, dove è sempre indicato se l'esc è bootloader enabled oppure no.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da lucasss Visualizza il messaggioA patto che non si sostituisca il bootloader originale, è possibile passare da SimonK a Blheli e viceversa, sugli Afro usando la chiavetta Afro usb.
Io l'ho fatto usando Arduino come UsbLinker, che fa esattamente quello che fa la chiavetta, e nessun problema.
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da informatico Visualizza il messaggioSi esatto ho usato la chiavetta, rapido e indolore, non ho modificato il bootloader...non ho ancora capito se alla fine cambia qualcosa a modificare il bootloader oppure no... qualche esperto?
Cambiarlo non comporta nulla a livello di funzionalità, cambia soltanto a livello di interfaccia utlilizzabile.
L'afrousb richiede il bootloader SimonK, non funziona con bootloader BLHeli.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da lucasss Visualizza il messaggioA patto che non si sostituisca il bootloader originale, è possibile passare da SimonK a Blheli e viceversa, sugli Afro usando la chiavetta Afro usb.
Io l'ho fatto usando Arduino come UsbLinker, che fa esattamente quello che fa la chiavetta, e nessun problema.
Lascia un commento:
-
A patto che non si sostituisca il bootloader originale, è possibile passare da SimonK a Blheli e viceversa, sugli Afro usando la chiavetta Afro usb.
Io l'ho fatto usando Arduino come UsbLinker, che fa esattamente quello che fa la chiavetta, e nessun problema.
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da informatico Visualizza il messaggioPosto anche qui perchè penso possa aiutare molti...per il problema che manda fuori sync i motori Multistar 4822 e esc Afro30 con Simonk (con quasi tutte le eliche e anche con ultimo firmware) devo dire che una volta caricato il fw BLHeli non ho più avuto alcun problema con il sync, quindi consiglio a chi ha il problema di passare a questo ottimo fw!
P.s: consiglio di prendersi la chiavetta Afro Usb per programmarli, più semplice e immediato del discorso arduino
Lascia un commento:
-
BLHeli per multirotori
Posto anche qui perchè penso possa aiutare molti...per il problema che manda fuori sync i motori Multistar 4822 e esc Afro30 con Simonk (con quasi tutte le eliche e anche con ultimo firmware) devo dire che una volta caricato il fw BLHeli non ho più avuto alcun problema con il sync, quindi consiglio a chi ha il problema di passare a questo ottimo fw!
P.s: consiglio di prendersi la chiavetta Afro Usb per programmarli, più semplice e immediato del discorso arduino
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da flight Visualizza il messaggioGrazie mille sei stato esaustivo, anche se quel maledetto esc mentre provavo sul banco di lavoro ha avuto voglia di fumare. fortunatamente che non è successo in volo.
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da flight Visualizza il messaggioGrazie mille sei stato esaustivo, anche se quel maledetto esc mentre provavo sul banco di lavoro ha avuto voglia di fumare. fortunatamente che non è successo in volo.
Questa cosa rafforza la mia convinzione che l'ESC aveva qualcosa che non andava.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioQualsiasi ESC ottimizzato per lavorare con accelerazioni (e magari decelerazioni) massime lavora in condizioni decisamente più critiche rispetto a quelli ottimizzati per elicotteri o aerei.
In queste condizioni componenti critici ai limiti delle specifiche di tolleranza potrebbero condurre ad un funzionamento anomalo rispetto a campioni perfettamente nelle specifiche.
Questo, per dire che ci può anche stare quello che dici, cioè che col firmware originale tutto andava bene.
Mi è successa una cosa molto simile con un micro RTF brushed upgradato brushless 2S.
Tre motori partivano sempre, uno a volte non partiva, sempre lo stesso. Era l'ESC. Cambiato quello il motore lavorava come gli altri.
Però devi prima di tutto assicurarti che le impostazioni siano uguali per tutti, e magari fare i limiti con cura per ciascun ESC.
Poi a volte ci si mettono anche i fabbricanti di motori. Ad esempio a me è capitato un motore marchiato 850KV che invece è un 650KV. Avevo voglia a impazzire per cercare di stabilizzare le piro e le sgasate
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioGrande lift, splendido thread.
Mi piacerebbe qualche confronto con Simonk e capire se ci sono situazione in cui è meglio l'uno o è meglio l'altro..
Il confronto col SimonK posso farlo solo con BLHeli senza regenerative braking, così come è il SimonK standard.
Direi che non trovo differenze nel normale funzionamento in volo in quel caso, con un avvio dei motori leggermente migiore da parte dei SimonK.
BLHeli può avere frecce in più al suo arco con motori solitamente critici con il fw SK, vista la possibilità di configurare molti parametri importanti.
Lascia un commento:
-
Originariamente inviato da flight Visualizza il messaggioSalve a tutti e complimenti per questo post. Vorrei chiedere alcune informazioni, ho flashato 6 Skywalker 40a con firmware originale andavano tutti bene, anche se non ero soddisfatto. ho fatto tutti gli aggiornamenti con arduino e blheli 11.2.
Dopo l'agiornamento uno dei motori non si avvia bene non sincronizza al minimo, aumentando il gas riparte ma ho l'impressione che vada molto più piano rispetto agli altri. provato in volo è molto ballerino con una reazione molto strana girando il drone di yaw.
Chiedevo inoltre se bisogna calibrare gli esc uno alla volta, preciso che il controller che uso è una dji A2.
Ringrazio in anticipo.
Angelo
In queste condizioni componenti critici ai limiti delle specifiche di tolleranza potrebbero condurre ad un funzionamento anomalo rispetto a campioni perfettamente nelle specifiche.
Questo, per dire che ci può anche stare quello che dici, cioè che col firmware originale tutto andava bene.
Mi è successa una cosa molto simile con un micro RTF brushed upgradato brushless 2S.
Tre motori partivano sempre, uno a volte non partiva, sempre lo stesso. Era l'ESC. Cambiato quello il motore lavorava come gli altri.
Però devi prima di tutto assicurarti che le impostazioni siano uguali per tutti, e magari fare i limiti con cura per ciascun ESC.
Poi a volte ci si mettono anche i fabbricanti di motori. Ad esempio a me è capitato un motore marchiato 850KV che invece è un 650KV. Avevo voglia a impazzire per cercare di stabilizzare le piro e le sgasate
Lascia un commento:
-
Grande lift, splendido thread.
Mi piacerebbe qualche confronto con Simonk e capire se ci sono situazione in cui è meglio l'uno o è meglio l'altro..
Lascia un commento:
-
skywalker 40a
Salve a tutti e complimenti per questo post. Vorrei chiedere alcune informazioni, ho flashato 6 Skywalker 40a con firmware originale andavano tutti bene, anche se non ero soddisfatto. ho fatto tutti gli aggiornamenti con arduino e blheli 11.2.
Dopo l'agiornamento uno dei motori non si avvia bene non sincronizza al minimo, aumentando il gas riparte ma ho l'impressione che vada molto più piano rispetto agli altri. provato in volo è molto ballerino con una reazione molto strana girando il drone di yaw.
Chiedevo inoltre se bisogna calibrare gli esc uno alla volta, preciso che il controller che uso è una dji A2.
Ringrazio in anticipo.
Angelo
Lascia un commento:
Lascia un commento: