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  • Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggio

    Quindi i motori girano al minimo ma se dai gas non succede nulla?
    la rx che hai montato e' in sbus o pwm?
    No, nulla, non girano proprio. Sono fermissimi, come se non avessi collegato i cavi. Con APM anche prima della calibrazione se davo gas i motori giravano, fuori sincrono ma giravano. Qui invece nulla, come se non avessi il channel 3 (quello del throttle) collegato.
    La configurazione è SBUS, con ricevente Frysky X8R.

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    • Originariamente inviato da Invernomuto Visualizza il messaggio

      No, nulla, non girano proprio. Sono fermissimi, come se non avessi collegato i cavi. Con APM anche prima della calibrazione se davo gas i motori giravano, fuori sincrono ma giravano. Qui invece nulla, come se non avessi il channel 3 (quello del throttle) collegato.
      La configurazione è SBUS, con ricevente Frysky X8R.
      La pix differenza del APM ha il safery switch con led rosso lampeggiante e per prearmare bisogna tenerlo premuto bippa e il led rimane fisso........suppongo che tu l abbia fatto e se non si arma dovresti udire dei bip guarda anche su mission planner che problema ti indica, forse non hai una buona ricezione gps o scrivi che erore riscontra

      RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75

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      • Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggio

        La pix differenza del APM ha il safery switch con led rosso lampeggiante e per prearmare bisogna tenerlo premuto bippa e il led rimane fisso........suppongo che tu l abbia fatto e se non si arma dovresti udire dei bip guarda anche su mission planner che problema ti indica, forse non hai una buona ricezione gps o scrivi che erore riscontra
        Ciao Sinapse, grazie del supporto. Sì premo il safety switch.
        Il MP non rileva nessun errore. Riesco ad armare correttamente i motori, ma non succede nulla è come se la FC non comunicasse con ESC e motori.
        Stasera posto le foto dei collegamenti. Può servire tornare da SBUS a PWM?

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        • Originariamente inviato da Invernomuto Visualizza il messaggio

          Ciao Sinapse, grazie del supporto. Sì premo il safety switch.
          Il MP non rileva nessun errore. Riesco ad armare correttamente i motori, ma non succede nulla è come se la FC non comunicasse con ESC e motori.
          Stasera posto le foto dei collegamenti. Può servire tornare da SBUS a PWM?
          Ok, errore mio clamoroso da principiante, avevo invertito il collegamento degli ESC alla Pix, il negativo va in alto e il signal in basso. Invertiti funziona tutto.
          Scusate il disturbo, errore idiota

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          • Ok, adesso falla volare e dicci come va!

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            • Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggio
              Ok, adesso falla volare e dicci come va!
              Eh, se ne riparla ad agosto, mi prendo qualche settimana di vacanza .
              Poi vi aggiorno di sicuro!

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