Un saluto a tutti,
da qualche mese mi sto cimentando nella costruzione del mio primo drone. Il telaio l'ho stampato in 3d ed ha una diagonale di 500 mm. Ho reperito tutto il necessario per il suo assemblaggio, e finalmente il montaggio è concluso.
Ho fatto un settaggio basilare del flight controller tramite Betafligth, dopo aver aggiornato l'fc. Su banco sembra tutto ok, i motori girano nel verso giusto, le eliche sono posizionate correttamente, la calibrazione è stata eseguita, radio e ricevente comunicano, gli stick corrispondono ec. ecc.
Il problema nasce quando tento di far decollare il quadricottero. In pratica non è stabile, inizia ad oscillare in tutte le direzioni e non c'è verso di stabilizzarlo. Documentandomi, sempre in rete, opinione di molti è la messa a punto dei PID, ma anche provando a modificare un pò alla volta, mi risulta difficile eseguire un decollo stabilizzato, anche se c'è stato un leggero miglioramento
Mi farebbe piacere avere una vostra opinione a riguardo, e capire se oltre ai PID c'è qualche altra cosa, magari qualche componente sottodimensionato. L'elettronica che ho usato è la seguente:
Fligth controller Mamba F405 stack mk2 con esc F40,
Motori Emax XA2212 / 980KV
Eliche da 9"
Batteria 2200 mAh 30C
Radio Taranis QX7
Ricevente FRSKY rx4x
Vi allego per farvi capire meglio il seguente link, dove si vede chiaramente il problema
https://www.dropbox.com/s/921olyycyb..._5474.MOV?dl=0
Grazie a tutti per l'attenzione
Orazio
da qualche mese mi sto cimentando nella costruzione del mio primo drone. Il telaio l'ho stampato in 3d ed ha una diagonale di 500 mm. Ho reperito tutto il necessario per il suo assemblaggio, e finalmente il montaggio è concluso.
Ho fatto un settaggio basilare del flight controller tramite Betafligth, dopo aver aggiornato l'fc. Su banco sembra tutto ok, i motori girano nel verso giusto, le eliche sono posizionate correttamente, la calibrazione è stata eseguita, radio e ricevente comunicano, gli stick corrispondono ec. ecc.
Il problema nasce quando tento di far decollare il quadricottero. In pratica non è stabile, inizia ad oscillare in tutte le direzioni e non c'è verso di stabilizzarlo. Documentandomi, sempre in rete, opinione di molti è la messa a punto dei PID, ma anche provando a modificare un pò alla volta, mi risulta difficile eseguire un decollo stabilizzato, anche se c'è stato un leggero miglioramento
Mi farebbe piacere avere una vostra opinione a riguardo, e capire se oltre ai PID c'è qualche altra cosa, magari qualche componente sottodimensionato. L'elettronica che ho usato è la seguente:
Fligth controller Mamba F405 stack mk2 con esc F40,
Motori Emax XA2212 / 980KV
Eliche da 9"
Batteria 2200 mAh 30C
Radio Taranis QX7
Ricevente FRSKY rx4x
Vi allego per farvi capire meglio il seguente link, dove si vede chiaramente il problema
https://www.dropbox.com/s/921olyycyb..._5474.MOV?dl=0
Grazie a tutti per l'attenzione
Orazio
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