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CleanFlight pid tuning

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  • CleanFlight pid tuning

    Ciao a tutti,
    ho da poco acquistato una naze32 su cui ho caricato cleanFlight. Il tutto è montato su un f450 con motori da 920Kv molto tranquillo che utilizzavo con gimbal e gopro.

    Il quadricottero vola ma oscilla se do dei colpi allo stick quindi penso ci siano da sistemare i valori dei pid. Qui iniziano i problemi, di default il P per roll e pitch è rispettivamente 40 e 58... al momento io l'ho aumentato a 200, aspettandomi di vederlo oscillare anche in hovering e invece niente. Anche come comportamento di volo non mi sembra che cambi molto, sembra quasi che le modifiche applicate ai pid vengano ignorate.

    A qualcuno è successo qualcosa del genere? in linea di massima voi che valori avete?


    Grazie a tutti e buon fine settimana.
Sto operando...
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